雅克拉采气厂:洗盐流程改造效果显著
[中国石化新闻网2014-09-24]
“流程改造后,将有效解决凝析油稳定单元盐堵难题,稳定轻烃产量更是由前期每天3.5吨增加到4.7吨。”9月21日,西北油田雅克拉采气厂大涝坝集气处理站洗盐流程改造现场,工艺技术员刘建辉介绍说。
大涝坝集气处理站投产后,由于凝析油稳定系统结盐,造成多台重沸器管程穿孔报废,引发凝析油串入导热油系统,导致凝稳装置多次被迫停运。为确保装置安全高效运行,雅克拉采气厂于2006年10月在该站新建开式洗盐流程一套,投运后对易结盐的塔底重沸器、凝稳塔本体等关键部位进行浸泡、冲洗,提高了凝析油稳定系统运行时效。但由于该洗盐流程只能用于发生结盐后的被动洗盐,在实际运行过程中需要频繁更换换热器,且换热器除盐过程中暴氧腐蚀严重,同时造成了稳定轻烃减产。
针对装置运行现状,雅克拉采气厂组织技术力量进行反复研究论证,决定对大涝坝集气处理站洗盐流程实施改造。该工程是通过新增洗盐分离器、静态混合器、清水加热器、清水加注泵及配套设施,将大涝坝站原有的开式洗盐流程改造为密闭洗盐流程。
项目投运后,消除了因管线设备盐堵、腐蚀造成凝稳系统停运及可能出现的安全隐患,通过将凝析油稳定塔塔底运行温度从100摄氏度提高到195摄氏度,每天可多收稳定轻烃1.2吨,全年可增加轻烃438吨,创造直接经济效益197万元。同时,改造后每年能有效减少因腐蚀、盐堵等异常现象造成设备、管线更换费用50万元,项目合计年创经济效益247万元。
