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勘探与钻采工程

塔采二厂采油一队异常井处置又好又快提时效

2014-08-28   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-08-27] “果真是油管漏,没想到竟有17厘米长的裂缝。”8月12日下午,塔河采油二厂采油一队TK776H井检泵时,施工人员起出的泵筒以上倒数第2根油管本体有一道裂缝,盯在现场的技术组组长唐健用手指比划着裂缝的长度说,“结果与上修前检泵原因分析为油管漏一致,但没想到裂缝有一扎多长。”
  8月5日,采油一队管理的机抽井TK776H油压突然降低,该队立即对该井加密计量液量为0立方米/天,井口憋压不起压。8月6日,测试的示功图显示异常。“根据载荷判断不是杆柱断脱,从形状分析也不是泵漏失。”技术组决定“正打压验证是否管漏”。
  “唐组长,抽油机停在下死点,大排量注盐水30立方米,仍不起压,咋办?”技术员曹志永将正注盐水现场实况反映到技术组。
  “TK776H井是水平开发井,造斜点在5300米以上为直井,前期因原油乳化导致泵凡尔被糊住形成泵漏失而频繁洗井。再者,该井采用32管式泵,泵挂3317米,正打压不起压,若是泵凡尔的问题则需固定阀和游动阀同时不回座或座封不严,泵筒没题。”唐健和同伴以管理这口井的经验,结合示功图增载情况,判断为油井底部油管漏。
  采油一队将这一建议上报到油田开发研究所后,决策者们决定实施上修检泵措施。检泵发现油管裂缝相对应位置的抽油杆节箍偏磨厉害,为原油乳化导致抽油杆下行受阻造成杆柱弯曲偏磨油管所致。结果再次证明:与上修前检泵原因分析为油管漏一致。
  目前,TK776H井的油管和抽油杆全部更新完毕,注稀油降粘开井生产,做到了发现快,判断准,处理好,提高了异常井处理时效。

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