塔采一精心“把脉问诊”提升措施效果
[中国石化新闻网2014-08-21]今年西北油田分公司塔河采油一厂通过精细地质研究,深化剩余油潜力分析,在注水、时效管理、优化调整、注气精心“把脉问诊”,及时实施应对措施,使15个区块自然递减同比去年有所减缓,油藏区块的综合递减率控制在10.0%,较全年指标低3.4个百分点。
截至8月19日,该厂累计生产原油103.33万吨,日产4703吨,超过计划日产250吨。
随着开发的持续推进,老油藏开发治理手段单一的矛盾逐渐显现,二次采油能付保障老区稳产成了亟待解决的挑战。目前采油一厂共有高含水、低产、停产井313口,占总井数的48.4%,日产能力330吨,仅占总产量的7.0%,这些油井的潜能能否激发,关系着产能箭头的指向。
“为保证措施增油取得成效,油田开发研究所通过项目领导小组,统一思路、明确技术路线和研究内容,积极开展了技术攻关,措施增油达到了5.5万吨。”该厂油研所副所长王佳乐说。
紧跟油田油气产能建设步伐,完成原油产量任务指标,今年采油一厂技术人员精心组织,科学统筹,对这些低效井井、低产井、停躺井开展细致排查,重点加强精细油藏描述与深化地质认识等研究工作。加强潜力分析、强化效益论证,优化上修顺序,优选“短平快”的井实施。在措施井次同比减少26井次情况下,通过提高措施有效率,增加单井增油能力,确保了累增油与去年同期持平。
对已落实的塔河一区三叠系上油组小层,及三区东局部发育的石炭系,技术人员结合“331”排查该区高含水、低产低效及停躺井局部小层发育区的油气潜力,实施补孔改层。对吨K131H、吨K136H、S72-21X实施3井次作业,目前日增油水平75吨,累增油8000吨。
面对砂岩水平井堵水轮次逐渐增加,效果逐渐变差,该厂放慢了堵水的进度,对未实施过堵水的井优选实施,对多轮次堵水井进一步强化油藏分析、深化地质认识、深入论证再次堵水潜力,目前共实施9井次,有效7井次,单井日增油能力5.8吨,同比去年单井提高0.6吨。单井阶段累增油289吨,同比去年单井提高26吨。S41-2H井堵水后含水降至10%,已稳定生产95天,目前日增油25吨且稳定生产,累增油已达1750吨。
通过深化认识,技术人员认为,碳酸盐岩缝洞型储集体规模较大的井通过延长关井时间有利于油水重新分异,针对上返后奥陶系长期未生产的井油水重新分异的效果将会更为明显。上半年采油一厂共开展奥陶系回采5井次,有效4井次,目前日增油水平22吨,累增油3401吨。S47井石炭系生产两年后本次回采奥陶,初期日产35吨,含水降至10%以下,累增油1200吨。
