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勘探与钻采工程

精雕细琢塑造区块高效开发典范

2014-08-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2014-08-15]西北油田塔河九区在投入勘探开发的12年间,经过老井复查、试采、评价、滚动,自然递减从最高的36.55%,控制到目前的11.69%,钻探成功率达到100%。截至今年上半年,已累计生产原油210.66万吨、天然气5.15亿方。
  “塔河九区层段的复杂性和高压、高含硫、超深等特点,也是塔河油田勘探开发的最大难点之一。该区块成功实现高效勘探开发,已成为西北油田近年来开发上‘最大的亮点’。”原西北油田分公司副总经理窦之林如此评价。
  “四高一深”博弈奥陶系产能接替
  夏日的塔河九区烈日高悬,地皮子干旱的裂开道道缝隙,热浪升腾,唯有零星的几棵高大的胡杨树,给苍茫的风景增添翠绿的颜色。路边的抽油机不知疲倦地旋转着,远处钻井架不时发出阵阵的轰隆声……塔河九区新一轮的勘探开发如火如荼。
  今年7月18日,《塔河油田9区奥陶系凝析气藏滚动产能建设方案》喜获西北油田集体三等功。成绩面前,塔河采油一厂人没有沾沾自喜,他们又瞄向新的奋斗目标。今年该厂在九区部署新井14口,建产13口,建产率达93%,新增日产气能力63万方,区块日产气能力达到100万方以上;日产油能力214吨,区块落实可动用储量1165万吨油气当量,将成为西北油田重要的天然气产能接替区。
  塔河九区奥陶系,属岩溶缝洞型带挥发性底油的凝析气藏,含气面积65.4平方公里,天然气地质储量183.98亿方。目前生产井18口,日产油能力155吨,累产凝析油15.5万吨,累计产气2.53亿立方米,采出程度1.4%。由于该区具有“四高一深”的特性,勘探开发以来困难重重。
  “九区油井由于存在压力大于30兆帕、含蜡大于18%、硫化氢高达400PPm、平均凝固点高达25℃和井深至6000米的‘四高一深’特点,井筒、管线经常发生蜡堵现象,为生产管理带来了诸多困难。”该厂油藏开发研究所所长刘培亮深有感触。
  TK916井是九区第一口回采奥陶系油气井,2012年5月投产,由于蜡堵困扰无法连续生产,2013年5月关井。后来机械清蜡时,用64毫米刮蜡刀在井下104-445米处遇阻。
  谭辉、高奇等技术人员“会诊”分析认为:蜡堵是因为较大蜡块在油管结蜡相对较严重处停留,蜡块在此处逐渐堆积,导致井筒蜡堵。较高流速下流体能在剪切力的作用下,将管壁相对较疏松的小蜡块剪切下来并带至地表。
  根据这种机理,在去年5月20日该井“吐蜡”后,油嘴由4.0毫米放大到6.0毫米生产恢复正常,流速提高,流体携带能力增强,将井筒内非管壁上的相对较大的蜡块带出井筒,起到了清理井筒防蜡堵作用。
  TK915井自2012年8月回采奥陶系投产以来,再结合周期性正注稀油清蜡,没有再发生过蜡堵现象。目前已累计高效生产580天,累计产气达到5100万方,累计产油5500吨,成为该区的高产“明星井”。
  2014年2月16日,TK915-9井顺利投产,意味着该区块天然气产能全面开采,预计年产天然气将会超过3.8亿方。
  今年以来,该区还通过把握油水运动规律,平面调整压力场,动用高含水井间剩余油,上半年9区自然递减降至11.69%,创历史新低。
  “大浪淘沙”筛选水平井高效措施
  塔河九区目前拥有水平井27口,占总井数的77%,占产比也在78%以上。经历两次井网调整,目前处于综合治理阶段。前期综合含水从67.3%上升至83%,从历年的堵水总体效果来看,平均治理轮次都达到了3次以上,堵水有效率呈下降趋势。
  TK921H井自2007年开井生产以来,已累产原油3.47万吨,但是后期高含水高达99%,日产油仅0.9吨,面临被打入长期关井的“冷宫”。
  有油藏技术员认为:“该井所处区域油井全部高含水,说明区域已严重水淹,建议该井关井,待后期治理。”
  “可以考虑由单纯的笼统堵水向选择性堵水的治理手段转变。”采油一厂总工程师李新勇的一席话,转变了油藏管理人员的思路。
  经过大家反复论证,最终决定对这口井采取“卡堵水”措施。通过实施全井段水泥挤堵,同时优选水平段中部轨迹较高且渗透率较低的井段重新射孔,实施段内精确挖潜。
  2012年7月,TK921H井措施作业后,初期日增油20吨,含水从98.8%降至40%。截至2014年上半年,该井已累计增油达3000吨,效果显著。
  以此为契机,该厂加大底水砂岩水平井精细挖潜力度,2010-2013年底,累计实施水平井堵水44井次,增油6.06万吨。
  在解决水平井部分水平段沟通方面,通过引进水平井多级复合深穿透定向射孔技术,在孔眼周围制造更加广泛的网缝,有效沟通夹层下部油层,提高单井产量。TK939H井油层厚度12米,避水高度11.3米,水平段后段钻遇夹层1.5米。该井单井控制储量9.42万吨,累产油1.53万吨,采出程度仅15.6%,一直高含水生产,分析原因为跟端底水锥进所致。
  “对油藏精雕细刻,我厂先后创新‘大泵提液扩大平面水锥范围’、‘上提避水高度’等手段,保障了该区块的稳产态势。”采油一厂厂长赵普春说。
  先导试验探索高采收率新途径
  “油藏是个宝,看不见,摸不着,能捞多少捞多少。”一句顺口溜,道出了油藏技术人员对多采油、尽可能多的采出地下剩余油的渴望。
  然而,要“多捞多得”谈何容易,要靠技术、靠手段。为此采油一厂油藏管理、技术人员夙夜在公、挑灯夜战,通过先导性实验,不断探索提高塔河九区底水砂岩油藏采收率的新途径。
  “氮气泡沫压锥堵水技术,是利用氮气补充近井能量压迫水锥下行,充分发挥氮气泡沫‘油中驱替水中封堵’、氮气重力置换压水锥的特性,释放高部位与平面低渗段潜力,从而提高采收率。”项目组成员杨松介绍道。
  TK907H井位于9区南部断层遮挡、局部构造高点位置,水平井段夹层不发育、整体物性较好,具有一定倾角,且水平段距砂顶有7.8米距离,有利于氮气泡沫向顶部扩散,置换顶部剩余油。同时该井前期实施碳酸钙、中质油堵水,效果较理想,有效抑制了底水的抬升,表明通过封堵或压制高渗透出水层段,能够使井筒附近低渗通道参与供液,提高平面剩余油的动用。该井于今年3月22至28日实施氮气泡沫压锥堵水,累计注入氮气42.5万方,泡沫液674方。实施后加密监控该井及邻井含水变化情况,目前生产第二韵律段的TK906H、TK934已见效,TK905H平面驱油作用已出现见效迹象。位于正北方向的TK906H井前期含水一直稳定在72%左右,截至7月下旬,日产液65吨,日产油38吨,生产趋于稳定。
  塔河九区目前共有58口油气井,日产液1409吨、产油392吨,产气58.1万方,综合含水72.2%,生产形势喜人。塔河九区的高效开发的过程,就是油藏管理技术人员认识油藏的复杂性,发现油气水在地层中不断变化的运移规律,精雕细刻克服影响油井产出因素的过程,最终实现长期稳产提高最终采收率的目标。

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