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勘探与钻采工程

杭锦旗致密含砾砂岩钻头优选初获成功

2014-08-06   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-08-05]近日,杭锦旗工区J77P4H、J66P18H井直井段、斜井段、水平段,分别采用华北分公司工程院优选研制出的KS1652DGR、KSD1653DGR、KMD1652DTR、KSD1651ADGR四种钻头,每口井仅用了6只钻头完成钻井任务。直井段钻速每小时30.7米,较2013年提高73.25%,斜井段钻速每小时10.08米,提高111%,水平段钻速每小时14米,提高93.91%。降本提速效果明显。
  2013年,杭锦旗工区完钻一口水平井需近20只钻头,直井段4-5只,斜井段7-8只,水平段4-5只。该区块钻头使用数量多、磨损严重、机钻低的主要原因:一是由于上部地层含砾多导致钻头鼻部、肩部崩齿甚至造成环磨使钻头过早失效;二是下部地层砂岩致密坚硬,砂岩中石英含量自上而下逐渐增加,局部硅质胶结,较致密,石英含量多对PDC钻头造成严重磨损;三是钻头在钻井施工过程中工具面不稳定、造斜率低,定向效果差。
  针对这种情况,工程院联合江钻开展攻关研究。直井段钻头主切削齿采用直径16mm高抗冲击性能复合片,降低内锥部位布齿密度,加强钻头鼻部、肩部布齿密度;减小钻头鼻部、肩部后倾角,使用钢体深排屑槽结构设计,优化水力结构,充分发挥钻头水力喷射作用,配合大排量钻井工况,进一步提高钻头机械钻速,优化后钻头型号为KS1652DGR。
  斜井段定向钻头设计浅内锥结构,采用DOC限制横向移动技术,提高钻头定向工具面稳定性;优化钻头轮廓,提高钻头造斜效率,提高钻头定向性能;使用综合性能更好的复合片,进一步提高钻头复合片耐磨性能,提高钻头的使用寿命,优化后钻头为KSD1653DGR定向系列钻头。
  水平段钻头设计减小击碎线磨量,提高钻头攻击性,使用小后倾角设计;优化钻头水力结构,提高钻头返屑能力,减小钻头井底重复研磨;使用高抗研磨性能复合片,提高钻头进尺,优化后钻头为KMD1652DTR、KSD1651ADGR。
 

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