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勘探与钻采工程

塔一联巧施小技改日回收天然气超千方

2014-06-10   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-06-09]“4-2计转站分离缓冲罐气出口流程改造成功,放空气完全得到回收,每天1100方天然气进入生产系统外输,创效超千元。”6月5日下午的碰头会上,塔河采油一厂联合站技术人员王怀国的汇报赢得了一阵掌声。
  “今年采油一厂‘碧水蓝天’工程实施力度很大,所以安全生产、清洁生产同等重要,看到这些天然气不能回收,心里就特别的着急。”王怀国对实施这项小技改的初衷进行了解释。
  原来进入4-2计转站注气井较多,原油粘度较大,造成分离器液位计浮球卡死,导压管堵塞,使分离器的液位显示错误,无法正常控制,极易造成气路窜油,从而酿成事故。即使是新更换液位计,很快也会出现类似的问题,要保障安全生产平稳运行,就必须降低整个生产系统的外输压力,因此,通过放空分离缓冲罐的天然天成了无奈的选择。
  “一定有办法解决这个问题。”
  平时就爱琢磨的王怀国暗下决心。平时只用有空,他就和技术人员、班组长来到生产现场研究讨论,并征求岗位人员意见,先后制定了三套解决方案,最后“在分离缓冲罐气出口预留口处,连接一条气管线至分离器气出口控制阀后端,实现4-2计转站伴生气零放空。”的建议被采油厂评审通过。
  在分离缓冲罐气出口接一条气管线至除油器进口汇管,即使是单罐运行,也可确保伴生气的回收。由于分离器和分离缓冲罐为同一种压力容器,如果单罐生产时,可适当提高系统压力,保证伴生气的外输。在充分的论证下,王怀国显得信心十足。
  “我算了一下,只需一根6米长的管线,加上2个法兰片和人工,大概投资要5千元。”在技改前,他就精打细算了需要支出的成本。
  6月5日上午,施工正式进行,对于现场可能出现的每一个风险因素,他和岗位人员事前都做了充分分析,并制定了相应对策。停运分离器、关闭汇管总阀、加装盲板、检测合格在管线上开孔,焊接法兰......一系列施工程序按照既定方案有条不紊的进行。
  新改造的管线进行试压合格后,王怀国随即与大家进行了试投产,放空火炬缓缓熄灭,系统的压力由0.65兆帕最终上升到了1兆帕,压力在可控范围,天然气回收技改获得了圆满成功。
  一项投资仅5千元的小技改,每年预计为企业增效近40万元,

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