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勘探与钻采工程

塔河采油一厂合解油品含水难题

2014-06-06   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-06-05]西北油田塔河采油一厂天然气处理站与油田化学研究所、联合站等多家兄弟单位通力合作解决了凝析油高含水难题,通过对轻质凝析油采用多项措施,对凝析油脱水进行改善,使得凝析油含水合格,凝析油外输质量得到了充分的保障,全年净增效益多达一千多万。
  据了解,天然气处理站凝析油装置与2013年7月份进行凝析油掺稀生产,自掺稀生产以来装置运行平稳,近期因跃进区块原油倒运量的增加,同时来油含蜡量升高,造成天然气处理站凝析油脱水效果下降,导致油品储罐排污量大,且排污的次数增加,油罐排污至联合站污水处理系统,再经过处理后进入好坏油罐,沉降合格后按中质油品外输,导致高价油品低价外输,造成了严重的经济损失。
  “因凝析油含水增加,导致大量的凝析油含水超标,产品质量不合格,最后成为污水排放至联合站处理,导致部分的优质油低价外输,造成了直接经济的损失。”该站技术负责苏德江告诉笔者。
  为了减少损失,保障油品质量,该站加大了与各兄弟单位的沟通协调,并于油田化学研究所合力,采用不同药剂进行脱水评价,及时跟踪含水化验数据,经过两方面的配合研究,将破乳剂DC-06A更换为SLD-7007(13),在不增加药剂数量的情况下,脱水效果得到了良好的效果,同时该站及时组织更换了凝析油稳定塔塔底泵,适应了新的工况,并加强了与联合站卸油台的沟通,调整了打液泵回流量,确保凝析油来液平稳,提高了装置时效。
  该站通过跟踪近期稳定装置掺稀运行状况,自2月份对凝析油脱水进行改进以来,凝析油装置运行效率明显提高,凝析油通过大罐沉降一次排污后合格,解决了前期每次排污量大、排污次数多的问题。通过对比分析,在凝析油储罐库存与之前一致的情况下,排污次数较之前减少1-2次,每次外输时排污量平均减少68吨左右,保证了凝析油及时外输。
  该站生产运行技术员给笔者算了一笔账;“按照目前的价格凝析油5400元/吨,中质油4300元/吨,两者相差1100元/吨,估算每次可创效益7.48万元,按照每个月外输5次计算,一个季度可增加效益333.6万元,年创效益1334.4万元。”
  自凝析油含水难题破解后,截止目前凝析油含水均处于正常范围内,在效益增加的情况下,凝析油的质量也得到了进一步的提升。

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