塔一联堵漏“创可贴”快捷高效省钱
[中国石化新闻网2014-05-05]5月3日,西北油田分公司塔河采油一厂联合站利用类似于“创可贴”贴伤口的新型堵漏技术,成功对新水区双滤料过滤器排污管线进行了堵漏,效果良好,一次堵漏花费200元左右,费用仅占传统的打钢带堵漏的十分之一。
“这种名为冷焊粘补磁堵技术,对压力低于0.8兆帕的低压管线堵漏非常快捷高效,1人操作仅耗时20分钟就完成了,目前我站已完成了3个刺漏点的堵漏作业。”联合站站长蔡奇峰说。
在新水区双滤料过滤器生产现场,生产技术组组织王怀国在长约20厘米的钢泥棒上根据需要切下一块,用手捏到微热,拍成饼状粘在一块约3平方厘米的磁堵片上,再对准管线的刺漏点粘上,压紧压实,钢泥在很短的时间固化硬如钢铁,起到了类似于补焊的作用。
2013年联合站在污水改造工程中,虽然一些设备的内构件及原油、污水的主进出口管线替换为更为耐腐蚀的玻璃钢材质,但一些钢材质的支管线由于各种因素无法及时更换,这些运行时间长达10多年老管线受油田盐水腐蚀严重,刺漏时有发生,给安全生产和降本减费带来双重压力。
使用传统的打钢带堵漏,施工单位的人工费用大约2200元,从准备抢修设备到完成,需要半天时间。一些刺漏点位于管线的弯头或法兰下面,根本无法打钢带,只能采取动火补焊的方式抢修,这样既耽误时间,并且存在一定的安全风险,有时不得不停运主管线,对生产平带来不利影响。
“以前看着低压系统的老管线频繁刺漏,大家都特别的着急”。安全员吴杰说。
为解决的现实问题,联合站加大了巡检力度、成立站内的应急抢维班、优选管线设备缓蚀剂防腐,多方面减少刺漏的发生。指导员吕庆铁借助互联网,优选了这种冷焊粘补磁堵技术,并邮购了相关材料用于实验。1月9日,首次对新水区的核桃壳过滤器管线进行了补漏作业,经过长达4个月的效果评价,堵漏效果良好,目前该新技术进入全面推广应用阶段。
