华北三采双空心杆巧治稠油开采“顽疾”
[中国石化新闻网2014-04-04]日前,华北分公司第三采油厂在JH2P2井试验的双空心杆稠油冷采技术取得初步效果,通过试验油井结蜡现象明显减轻,泵效从实验前的61%提高至75%,不仅大幅降低油井热洗次数,还在节能减排、降本减费方面成效显著。
双空心杆闭式循环清防蜡工艺是通过加入隔热内管的空心抽油杆,在空心抽油杆和隔热内管之间建立热载体循环通道,热载体从隔热内管内注入,由隔热内管和抽油杆间环空流出再循环至隔热内管。主要利用地面热交换器把热载体(水、油等)加热,经循环泵加压后,通过特制四通接头,注入同轴式双空心抽油杆的内空心通道,热载体在循环泵的高压驱动下,高速流至双空心杆的加热尾端,通过环空返至地面加热炉内再次加热。
泾河油田原油均为稠油。该油田油井在生产过程中,随着温度、压力的降低和气体的析出,达到一定条件时,原油中溶解的石蜡就会结晶、析出,其结晶体便聚集和沉淀在油管、抽油杆、抽油泵等管材和设备上的现象称为结蜡,油井结蜡会增大抽油机载荷,降低泵效,降低油井产量,甚至造成停产。蜡卡、粘度高是困扰泾河油田生产的一大难题,快速解决这一问题就显得更为迫在眉睫。
采油三厂针对稠油开采难的问题,先后采用热洗、加药等防蜡降粘措施,虽取得一定效果,但是存在运行成本高,有效周期短等问题。自双空心杆稠油冷采工艺1月19日在JH2P2井开展试验以来,至今未进行热洗作业(实验前热洗周期为20天),有效地减少了稠油对生产的影响。原油脱水时间缩短,产出液温度为60度左右,减少打循环加热作业环节,降低了作业人员劳动强度。节能降耗明显,抽油机运行平衡,上下行电流量下降,平均每日减少用电157kw.h。
