D1-4-143井和D1-1-64井成功复产
[中国石化新闻网2014-03-31] “经过我们的研究和试验,D1-4-143井和D1-1-64井共恢复1.5万方产气量”,第一采气厂技术员周子淳向我们介绍说。
气田已进入增压开采阶段,西干线回压较增压前下降超过2兆帕,外输压力下降后气井生产压力增大,能有效延长气田稳产时间。但与之带来的问题:地层压力越来越低,气井因排水措施不及时开始积液,导致后期排液效果会越来越差,少量积液就会导致气井液压,而气井与大气压差仅有3兆帕左右,水淹后复产困难。
D1-4-143井因冬季管线堵塞频繁改为管注,增压前分析泡沫排水制度无效果,改为管注未安排井口泡排,长达两个月产水量无明显变化,水淹前产水量大幅减少,数天后水淹。期间多次采用井口投棒配合站内降压带液,但未取得效果。经研究,采取关井待压力恢复后,在井口投棒配合环空激动和站内进行降压带液的方法进行试验,结果取得突破,D1-4-143井成功复产。D1-1-64井,2014年2月中旬水淹,站内降压带液无效果,采取同样的方法,该井也成功复产。
据了解,该方法对水淹井效果显著,已实施的多口井均生产稳定,有待进一步在大牛地气田推广。
