“氮气驱”有望为凝析气藏低渗带打破束缚
[中国石化新闻网2014-03-26]3月24日,西北油田分公司首口凝析气藏注氮气先导试验在采油一厂THN8H井圆满完成并进入焖井阶段,该井累计注入氮气75万立方米,甲醇110.9立方米,在解堵、助排、驱替的作用下,可将低渗透带处于束缚状态的原油驱替成为可流动的原油,以此改善小型凝析气藏的开发效果。
THN1区块属于塔里木盆地沙雅隆起阿克库勒凸起南斜坡,开发层位为三叠系中油组,属边水、构造,中高渗砂岩带油环较高凝析油断背斜圈闭凝析气藏。该区块自2006年4月投入开发,至2007年3月进入递减阶段,大部分气井高含水停喷关井,目前只有2口井开井生产。由于初期采速过高,边水锥进过快,气藏边水在平面上呈舌进形态沿高渗带向高部位推进,含水快速上升。
经过油藏专家、技术人员分析,地层仍有大量的剩余油气,主要分布在构造的南部尖灭线及尖灭线断层附近及井网未控制到的油气层区。
结合凝析气藏注气机理及实例调研结果,氮气能进入水所不能进入的低渗透层段,可将低渗透带处于束缚状态的原油驱替成为可流动的原油,对原油产生"携带"作用。氮气由于有良好的可压缩性和膨胀性,在能量释放时具有良好的解堵、助排、驱替和气举等作用,有助于克服毛管力的束缚,从而降低水锁效应,采出反渗吸水。
THN8H井此次注气施工从2014年2月26日开始,截至3月17日,累计注入甲醇110.9立方米,氮气750003立方米,平均注入速度为1800立方米每小时。从注入压力曲线上来看,当氮气累积注入量达到170074立方米时,油压由37兆帕降为36.5兆帕,泵压由38帕降为37.5兆帕,此后压力逐渐降低,直到注气结束时油压降为33兆帕,泵压降为34兆帕,此期间注入速度并未改变,说明注入气已经突破水锁带,与剩余气形成连续相,注气解水锁目的达到。该井目前正关井测压降,预计30天后开井生产。
THN8H井此次注氮气获得成功后,将对论证凝析气藏注氮气提高采收率可行性,为改善西北油田小型凝析气藏的开发效果奠定基础。
