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勘探与钻采工程

塔里木钻井再次刷新全国钻井纪录

2014-01-02   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
。质量节能部对大庆油田标准体系进行修订完善,对体系表进行补充。目前,大庆油田共有企业标准1608项全部为现行有效。
  上半年,大庆油田通过规范管理、加强控制、集中采购、优化运行,投资成本有效控制,节省各类投资44.2亿元,节约采购资金1.8亿元,盘活各种设备6600万元,减少存货6.74亿元。尤其是通过采取“油改电”、集中换油、工厂化施工、严控非生产性支出等措施,大庆油田在生产规模扩大的情况下,主要成本费用得到有效控制,单井材料消耗呈下降趋势,吨液耗电同比下降2.87个百分点。
  重心下沉:既创新模式,又要真金白银
  管理提升、降本增效,大庆油田基层单位没有停止过探索。而大庆油田“三化”管理的总体设计,以试点单位为代表,基层一线的创造性大大激发,形成了管理提升的“竞技场”。
  大庆油田井下作业分公司创新施工模式,推进专业化管理。通过优化配置人员,将试点的3支队伍重组为3支专业化作业队、1支专业化保障队和1个技术服务组。同时,配备的专业化设备让硬件跟得上,降低了工人劳动强度。让专业的人干专业的事,减人又增效。改革试点半年多来,一样的任务量,大庆油田用工总量减少23人,减幅为24.2%,预计每年可节省486万元。
  “活多人不增”,是大庆油田采油九厂推进“两册”管理、创新管理模式带来的新变化。
  基层一线原来有一大困扰,就是大量重复的报表和记录填写工作量,造成负荷,影响效率。大庆油田采油九厂重新梳理繁复交叉的各类制度、标准,制定《管理手册》和《操作手册》,简洁规范,并配套建立站库管理信息化平台,打破了以往“巡检手抄录取数据、人工计算填写报表”的传统运行模式。以大庆油田采油九厂新一联合站为例,制度标准文本篇幅总量由500多页减少到30多页。输油岗员工原来每天填写、整理、上报资料需要2个小时,现在只需要40分钟。
  挖潜增效借助信息化翅膀更加舒展。大庆油田庆新油田创建数字化管理系统,形成数据采集、生产调度、指挥协调于一体的信息化、精细化、自动化生产管理模式。多岗合并、统一监控,生产区域有人巡检、无人值守,用工人数由原来的381人减少到现在的267人,减幅29.9%。
  “三化”管理重心下沉,大庆油田多点开花,由点及面,越来越多的降本增效、解放人力的方法,在大庆油田不同领域紧锣密鼓地推进着。
  持续加力:既要效率效益,又要家和业兴
  破旧立新,毕竟不易。管理提升,是模式的更新,也是思想的变革。人,是其中关键要素。
  大庆油田钻井队推进专业化施工,实施“钻机自动化、服务专业化、住宿公寓化”,几十年来钻井工作苦、脏、累、险的老印象大为改观。如今,钻井提速、钻工生产生活环境改善、安全环保生产、效率效益提升等新景象更多呈现。
  大庆油田采油九厂“两册”管理,配套实行的全要素量化薪酬考核,拉开收入差距,管井最多的采油工月收入比其他采油工月均收入多1000元。一线员工“活多更高兴”,愿意多管井,管好井,多拿奖金。
  大庆油田昆仑集团优化队伍结构,压缩非一线生产岗位90个,161人充实到生产一线。“凭贡献论薪酬、有效才有利”的内部生态推进了改革的顺利进行。昆仑集团员工贾长军告诉记者:“刚从管理岗位到操作岗位时,心里确实有些落差,但现在直接参与产品生产,为企业创造更大效益,觉得人生更有价值了。”
  新模式、新改变往往会带来不习惯、不适应,但有着大庆精神基因传承的一线员工,真想、真抓、真干,落实到位。新模式与实践的“黏合度”日益增强,业绩贡献导向氛围更加浓厚,降下来的成本就是利润成为上下共识。
  以改革的精神加快推进管理创新,大庆油田将进一步加强对管理提升的顶层设计、组织协调和推进落实,在提高标准、提高效率、提高效益,以及深化、细化、固化上下功夫,做精做实管理单元、做强做大创效单元、做专做优服务保障单元。
  7月中下旬,大庆油田组织相关干部分批到大庆沃尔沃汽车生产基地考察参观,再次推进对现代先进企业的对标和学习。
  以答卷意识主动作为,做好效益效率两篇文章,大庆油田仍在持续加
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