辽河油田瞄准第29年千万吨有效稳产
[中国石化新闻网2014-04-08]4月1日,长炼800万吨炼油项目13套生产装置顺利通过安全环保检修停车验收,进入检修阶段。
此次全停大修是长炼800万吨炼油项目新建后第一次全面停车,而且有渣油加氢、S-Zorb等多套装置为该企业新引进工艺,短时间完成全系统检修,无疑是一道难题。为高效完成检修前期吹扫任务,长炼各作业单位技术及操作人员,用非常规的作业方式逐一破解道道难关。
重油系统吹扫:连续5天加班到晚上11点多
“检修工期紧,安全验收质量不能变,要短时间完成吹扫,工作难度自然就加大了很多。”在渣油加氢现场,装置副主管杨勤说。为了高质量地完成吹扫项目,他们提前对工艺流程、盲板分布、上下游装置以及各操作段间的配合等作出了具体安排。
“重油油质很粘,吹扫起来相当麻烦。”渣油加氢副班长黄平说。自吹扫以来,他和班员们连续5天常加班到晚上十一点多,工作服到处都是大块油渍。他说:“我们装置系统大,容器里面的油很粘,为了按时完成任务,大家都得加班。”在常减压、催化等重油生产装置,扫线人员也同样要面对这样的困境。一段时间,一群群穿着带油的“迷彩”工作服,三五个大老爷们骑着单车,在夜深了的路灯下说笑着回家,成了长岭十里油城一道别样的夜景。
环保过程管理:排放和能耗同样要考核
在各大检修工区现场显眼的5A劳动竞赛公示板上,环保成了其中一条重要的考核标准。在检修现场,环保已经成了大家口中的“高频词”。
“现在的检修要求是油不落地、气不上天,还定了不少环保方面的指标。”3#催化工艺员杨大为的压力显然大了很多,他说,“现在扫线既要保证质量又要保证进度,还要保证环保。”
因为都是新建装置,部分吹扫流程设计存在缺陷,一些吹扫给气点、排气点布局不合理,多处U型弯结构成了扫线过程中的难点。为了“油不落地”,又得保证检修进度,他们只能加大人力投入,延长吹扫时间,确保按时完成任务。
不仅是环保,节能也是此次长炼大检修的一个“难点”。吹扫展开以来,炼油二部催化区工艺员王强一直在现场协调开关蒸汽:一方面给各装置设定详细的吹扫能耗“硬指标”,倡导经济检修、绿色检修;另一方面停工期间,公用工程系统供能压力大,要保证能耗真正用到“刀刃”上。
现场技术培训:多给青工出“难题”
停工一开始,精制片区二班青工蒋勇飞就成了240万吨汽柴油加氢现场的“小陀螺”。
2009年进厂的他是第一次参加停工大检修,由于平常少有机会能接触到装置内部结构,这些天,师傅们就给他出了些题目:找准给汽点、弄清盲板位置、了解油污排放点。这些“必修课程”看上去是操作常识,但对于一个进厂不久的青工来说,一个个都是难做的试题,都需要认真摸索。
在长炼炼油化工生产区,像蒋勇飞这样首次参加停工大检修的青工不在少数。这次大规模的全停大检修,参加扫线作业的青工要在密密麻麻的流程中找对每一条管线,着实给他们出了不少难题,也为他们熟悉工艺流程提供了一个绝佳“课堂”。
氀油田新年各项工作高点起步,高质量运行,为辽河油田质量效益发展长期可持续打下坚实基础。