中原采油四厂主动出击攻克“递减”难题
[中国石化新闻网2013-12-30]截至目前,中原油田采油四厂自然递减、综合递减分别由2006年的24.85%、18.61%降至17.25%和8.27%,双递减控制达到历史最好水平。采油四厂管理的文南油田经过近30年的开发,如今靠什么实现原油产量稳定?笔者就这一问题走访该厂技术部门,解析老油田稳产方程式-----
主动出击攻克递减“顽疾”
今年以来,中原油田采油四厂针对递减大这一不利趋势,积极开展油藏精细描述,加强注采调整,改善注水效果,围绕增产措施,老区整体治理和开发效果成效明显。截止自然递减、综合递减分别由2006年的24.85%、18.61%降至17.25%和8.27%。
找准“切入点”老区开发“擦亮眼”
产能递减,产量难稳,是油田开发的固有规律。开发近30年的老油田,稳产更是难上难。要拉住下跌的原油产量箭头,控制自然递减和综合递减刻不容缓。
“而这些所有工作的切入点,就是要搞好地质基础研究工作。”该厂总地质师窦焕成坦言。
对于老区块而言,只有重视过去,才能赢得未来。动态技术人员首先分区块梳理油水井的井史,根据作业记录和油水井综合记录,分析注采对应关系,理清见效见水规律,为所有井绘制出注采反应曲线,为油水井措施提供借鉴。
层间差异的存在,使得各个层位注水的波及系数、驱油效率和采收率各有不同。他们参考吸水剖面,通过产量劈分、逐小层对比,细心分析水线推进方向和剩余油分布状况。
今年以来,地质静态技术人员通过精细地层对比,利用三维地震连片解释,结合各项测试资料和生产动态资料,对文33北部复杂带、文134块、文269块、文133-136块结合部等复杂区块进行精细构造研究;开展文西地区连片解释,整体评价研究,完成沙二下构造图的编制工作;利用地质软件,完成文33块沙三上、文88块、文95块等油藏地质建模,为下步的油藏数值模拟提供地质基础;精细储层研究,主要是文33沙二下、文135块沙三上等开展单砂体精细对比工作,完善小层平面图、沉积微相图等地质基础图件,为下步剩余油潜力分析及井位部署提供依据。
上千张小层平面图、水淹图,为地质技术人员“擦亮”了地下开发的眼睛,找准了剩余油的方向。
扫清“拦路虎”老区焕发第二春
控制自然递减率是油田推进持续稳产的关键。如何延缓老区自然递减,破解老区增油密码,是采油四厂稳产最大的“拦路虎”。
“自然递减偏大,稳产就没有了基础,四厂要想当排头兵,一定要攻克老区稳产的‘硬骨头’。”采油四厂副厂长王江顺坦言。
文南油田文南油田包括文33块、文95块、文135块、文138块、文184块等31个单元,主要为高压低渗透油藏,今年以来,该厂分区分系统治理,在井网不完善及井网损坏的储量未控制区,通过转注、大修恢复完善注采关系,实施转注16井次、大修28井次,增加水驱控制储量94.6万吨、增加水驱动用储量58.1万吨,当年见效增油2197吨。
针对主力层上返过快的情况,利用油藏描述及动态分析相结合的方法,对主力层剩余油潜力进行深入分析,通过老井归位及水井调驱调剖恢复主力层储量动用,实施主力层井网恢复措施15井次,配套调驱21井次,恢复水驱动用储量13.2万吨,年增油5063吨。
针对储层非均质性强、储量动用不均的情况,以井组为单元,实施立体层间精细调整,配套油井压裂引效,提高二三类层储量动用,实施井组精细调整措施70井次,配套压裂20井次,增加水驱动用储量80.5万吨,年增油9769吨。
在文88块进行注天然气驱第二阶段上返试验,优选注气井文88-15井,注气层位S3中8.9,注气压力40.25兆帕,日注气量42771立方米,对应油井文88-51井见到注气效果,初期日增油14吨,累增油1809吨。
礳 ĽĽ聚力“突破点”增油“多点”开花控制自然递减率,只是减缓了原油产量下跌的势头,要实现稳产,还得靠增产的进攻之策。控制综合递减率,就是想办法通过油井措施增产,将产量箭头向上“拉”。
“把停躺井变成生产井,把高产井变成稳产井,把生产井变成高产井”,面对老区开发新的要求,2013年四厂油藏技术人员始终坚持油藏开发精细管理、深化认识。
该厂坚持分级分专业措施项目决策制度,重视措施培养,以措施成功的经验和教训为指导,优化措施结构调整,加强主力层井网恢复、压裂及酸化措施实施力度,措施效果进一步好转。
针对低渗油藏普遍存在的污染现象,分析储层污染因素,根据污染因素配套使用活性剂解堵、缓速酸深部除垢等工艺,实施油井解堵,降低储层污染对开发的影响。2013年,对67口井实施油井解堵,累计增油17409吨。
在坚持压裂引效和压裂改造并驾齐驱的思路下,着眼于精细相控剩余油研究和精细构造储层研究,优化压裂选井选层,大力推广精细分层压裂、水力喷射压裂、4寸套内卡封分层压裂等工艺,压裂效果继续变好。2013年,对55口井实施压裂,累计增油19190吨。
