长庆油田开展立功竞赛冲刺5000万吨
“三位一体”,工厂化大平台施工
[中国石油报2014-03-03]2014年2月20日,在内蒙古毛乌素沙漠腹地,由长城钻探钻井一公司负责施工的苏53组合大平台投入运行65天来,天然气日产量达110万立方米,超过预期的100万立方米10个百分点。
苏53区块工厂化作业项目是2013年集团公司示范项目,平台布井13口,其中水平井10口,常规井3口。长城钻探钻井一公司接到任务后,优选施工队伍,施行一体化运行、模板化作业、精细化管理三位一体运行模式,历时216天,优质、高效完成了工厂化大平台钻井施工任务。
一体化运行
科学组织提高作业效率
“大平台井组是集团公司重点项目,也是工厂化作业的先导、窗口,更是品牌。”钻井一公司项目总负责、副经理刘兴成在动员部署会上这样说。
具体施工的长庆项目部优选设备新度系数较高的50615队和50628队进行作业,并抽调有丰富经验的生产骨干,充实到两支施工队伍中。由项目部主任工程师牵头组成现场施工项目组,24小时驻井指挥。
在上级和专业化公司的支持配合下,钻井一公司实行“1+5”一体化管理办法(1代表钻井;5是泥浆、钻技服、录井、测井、固井),各道工序紧密衔接,队伍资源全面共享。每天下午3时,相关生产服务方开碰头会,及时解决生产过程中存在的问题,安排下一步工作,做到生产组织协调统一,施工环节紧密连续,提高生产时效。项目部特别引进了爬行轨道,实现钻机整体平移,减少11井次井架拆装。在各单位各部门的通力配合下,15米平移距离3小时可全部完成,既减轻员工的劳动强度又提高工作效率,为打钻井进尺赢得时间。
模板化作业
整合利器助推钻井提速
具体施工过程中,长城钻探钻井一公司注重推广技术模板,大胆应用新技术新工艺。为解决10口水平井存在偏移距和井眼轨迹三维空间旋转问题,这个公司在优化井身剖面的同时,精心控制井眼轨迹,确保平滑,准确落靶;针对不同地层,分段优选PDC钻头,提高机械钻速;为进一步提高水平井定向段钻井速度,引进使用水力振荡器;在苏53-82-21H1、苏53-82-22H井配合斯伦贝谢仪器,最大限度减少定进拖压问题,机械钻速明显提高。大平台共完成水平井进尺4.58万米,同比钻井周期缩短25天,机械钻速提高52.86%。
在钻井施工过程中,推广操作模板,规范标准作业程序。公司将生产指令下到班组,具体责任到岗位,各工序、环节抓紧实效,提高生产的连续性。钻井设备按施工流程模块式摆放,在不甩钻具的情况下,就可以进行钻机在导轨上前后移动,大大节省了甩搬时间。坚持“阶段总结,逐步完善”的原则,持续优化钻井提速技术模板。进行表层、技套、水平段三个“模板化批量作业”:一次性完成表层套管施工,再用两部50L钻机全部钻到A点下完技术套管后平移,最后批量施工水平井段。明显提升了作业效率,平均建井周期同比缩短31天。
精细化管理
规范流程确保精准受控
钻井一公司针对丛式井施工特点,以安全、效益为关键链条,将精细化管理渗透到生产施工的全过程。
公司根据集团公司4+4工作法,结合实际工作,推行井队干部、带班队长、大班和岗位员工相互交叉检查隐患
