泾河油田首次采用封隔器套管固井
[中国石化新闻网2013-08-27]8月22日,华北工程公司井下作业分公司1403固井队采用封隔器+分级箍组合管串固井完井,完成华北分公司泾河油田JH17P11井油层固井施工。这是泾河油田首次采用封隔器套管固井完井,此次施工以实现保护储层和封固上部水层的目的,为该井后续作业赢得了宝贵的时间,也为该队处理漏失疑难井施工积累了经验。
JH17P11井是华北分公司部署在泾河油田的一口开发水平井,位于甘肃省正宁县境内,设计井深2628.14米,实际完钻井深2356米。该井在钻进过程中钻遇良好的油气显示,进入目的层后发生多次漏失,在1606米、1638米、1764米、1816米、2326米等处均发生失返性漏失,漏失量大且钻井施工方多次堵漏,历时40余天,均以失败告终,无法进行后续作业。
该队采用封隔器+分级箍组合管串固井完井,意在封固A点以上井段,目的层井段下入139.7毫米套管,以不固井完井,实现保护储层和封固上部水层的目的。他们认真分析该井的施工两大难点:一是无法建立循环,沉砂不能携带出井,套管下放到位难度大;二是下套管过程中无法判断液面位置,容易引起封隔器提前座封。
为此,该队制定详细的技术对策,加强通井技术要求,采用“单扶”+“双扶”两次通井,对遇阻遇卡井段反复提拉划眼,确保套管顺利下放到位;下套管过程中,严格控制套管内的灌浆量,在防止套管掏空的前提下增大套管掏空量,防止封隔器提前座封,套管下放到位后,通过分段灌浆细分压力节点的方法,以控制成功封隔器座封;前置液中加入冲洗液,提高对井壁的冲洗效率,有效驱替井内的堵漏材料;固井施工过程,严格控制施工排量每分钟不大于0.7立方米,充分利用水泥浆可泵时间,确保水泥浆顶替到指定位置后即刻稠化。
