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胜利采油厂:挖潜无止境 降本有实招

2013-08-23   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-08-22]胜利油田胜利采油厂深化全员成本目标管理,持续推进“四多四少”、“双杯”建功劳动竞赛等群众性挖潜活动,动员全员寻找一切降本增效的潜力和空间,今年前7个月挖潜增效1684万元,超计划120万元。

  细枝末节抠效益

  当随手关灯、控制空调温度等已成为自觉,办公节能还有没有新空间?

  胜利采油厂技术监督科给出的一组数据让员工感到震惊:如果一年不关闭电源,1台饮水机耗电6千瓦时,1台电视耗电7千瓦时,1台电脑主机耗电56千瓦时……

  技术监督科因此与信息部门共同推行计算机待机降耗模式,通过调整电源节能保护程序设置,以每天待机2小时计算,全厂3200多台计算机年可节电17.6万千瓦时,节约电费11.5万元。

  “穷人的孩子早当家。这句俗语背后的道理,同样适用于一个老厂的开发管理。”胜利采油厂厂长赵勇说,“各系统的工作都要想尽办法,千方百计地谋、锱铢必较地算、边边角角地挖,把管理的细节想到极致、做到极致,让每一分钱都花得高效、花得有价值。”

  决策效益是最大效益。采油厂通过成立开发作战室、前线专家指导小组,动态抓好经济活动分析,合理安排资金投向,全面加强风险评估和优化论证,更加注重开发效果和效益,全厂6大类20多项指标创近10年以来的最好水平。

  同时,该厂将挖潜延伸到开发管理的细枝末节。他们推行生产管、施工管的分类修复,油管报废率比去年同期降低3.5%;应用防晃电技术,减少因电压波动引起的停井254井次;通过开展单车燃料核算、油料指标排名、安装GPS等措施,上半年消耗燃油同比减少363吨……

  一分一厘降成本

  今年,胜利采油厂深化推行“多修一口井、少耗一升油、多修一米管、少用一小时、多捞一吨油、少花一分钱、多收一方气、少耗一度电”群众挖潜活动,引导全员勤算账、细算账、精算账,一分一厘降成本。

  为解决空调维修难题,采油厂作业大队自己培训了2名兼职空调维修员,不仅提高了维修及时率,每年还节约维修费4万元。

  自己能干不出门,就能有效减少外雇劳务费。采油四矿优化内部潜力,成立“修补班”,自己动手解决日常维修,针对高原机减速箱渗漏现象,仅用一块胶皮、一个卡子、一管胶就解决了问题。坨六站员工自己动手粉刷围墙,节省劳务费1.1万元。

  修旧利废也有大效益。胜采坨三站利用废旧木板,改造污水岗值班室门前的巡检路,既美观又实用。采油17队从建筑垃圾中挑拣完整砖块,平整井场,既方便日常工作,又节约成本。汽车六队巧用拆卸的旧门板制作料库门,修复闲置洗车设备,节约资金6000多元。

  今年早些时候,在黄河口国际马拉松赛现场,许多运动员喝完水后将塑料瓶仍在一边。为了节省单位开支,采油厂三名基层化验女工,在赛点收集了够用半年多的瓶子作为取水样瓶使用。她们这种时刻装着工作、装着企业的行为,令基层员工深为感动。

  群策群力谋发展

  为了解决抽油机节能箱防雨的问题,基层队想过很多办法,罩塑料布、罩防雨罩,效果都不错。但是,还有没有更好的办法呢?

  采油27队大胆尝试,在节电箱门的内侧贴上双面胶,不但防雨效果好,而且费用低。队长郭金毅说,原来一口井一个雨季需要2个防雨罩,现在一卷双面胶能贴2个节电箱,全队60口井可以节约近4000元。

  在27队,“工龄”超过40年的老油井占到八成以上,但该队创造性地提出“油水井维护材料零消耗”理念,引导员工通过更加精细地维护好设备来省钱省料。今年上半年,该队70%以上的油水井实现“零”材料消耗,单井平均材料消耗比去年同期减少450多元钱,而该队油井时率时效、设备运行等各项指标却持续向好。

  “员工群众最掌握实际情况,最具首创精神,最值得信赖。”赵勇说,“我们就是要充分激发基层员工无穷的创造力,群策群力,共谋发展。”

  如今,27队“油水井维护材料零消耗”的做法已在全厂范围内推广。不仅如此,该厂以“0.1吨油工程”和“节约一分钱”双杯劳动竞赛活动为载体,月考核,季评比,激励员工积极为采油厂发展献计献策,共谋内涵发展、可持续发展。

  截至目前,全厂共有478人次,提出改善经营管理建议289条,其中立项建议79项,上报油田级建议6项。

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