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勘探与钻采工程

川庆川东钻探相国寺钻井提速新突破

2013-08-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2014-06-03]近日,炼油二部针对催化装置的原料油重油比例大、性质变重,反应、分稳系统热量过剩的情况,抓住良机赶在夏季高温到来之前,又及时投用一组油浆蒸汽发生器,每天多产中压蒸汽260余吨,月创效在60万元以上。
  油浆蒸汽发生器是利用分馏塔底出来的350℃的循环油浆,经与原料油换热后至油浆蒸汽发生器,与来自热工的102℃除氧水换热后返回分馏塔,而发生的4.2兆帕的中压蒸汽过热后,并入系统蒸汽管网供全厂使用。
  由于该组蒸汽发生器是新设备第一次启用,又是大型高温、高压设备。该部自上而下高度重视,技术人员制定了详细的《油浆蒸汽发生器首次投用方案》。
  为除去汽包内表面的铁锈、油质和水垢,岗位操作人员严格按《方案》要求,通过加药(氢氧化钠和磷酸三钠溶液)、煮炉,定期现场采样、分析炉水PH值和磷酸根含量,直到炉水指标全部合格为止。
  5月30日下午,技术人员汪义挺、熊高钊在接到指令后,带领岗位人员,在现场通过对讲机和中控室操作人员联系,缓慢全开油浆蒸汽发生器的油浆出、入口阀门。与此同时,缓缓关小跨线阀门。以保证设备整体均匀受热、膨胀有度,防止升温升压过快,引起设备密封面泄漏。
  在大家的共同努力下,当天下午16时,该组蒸汽发生器的汽包压力升到4.2兆帕,岗位人员关闭蒸汽放空阀,成功地将油浆蒸汽发生器产生的中压蒸汽,送入余热锅炉进一步升温过热,之后逐渐并入进了中压蒸汽管网。
  至此,催化装置两组油浆蒸汽发生器同时运行,不仅每小时多产11吨中压蒸汽,节能创效明显,还将为优化分馏塔生产,突破了增产汽、柴油的“瓶颈”。

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