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勘探与钻采工程

大牛地气田实现“气不打一处来”

2013-08-01   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-07-31] “为确保今年34亿立方米采气任务的完成,我们一方面通过加快新井投产来补给产量缺口,一方面采取各种措施来增加气产量。上半年,我们通过采取各种措施已累计增气3720多万立方米”7月30日,华北分公司第一采气厂生产运行科科长齐宏伟介绍说。

  今年,该厂除保证老井稳产,新井快上产外,措施增产手段主要是对抵效的老井进行措施作业;运用撬装设备,对气井试采过程中的天然气进行回收;通过井口管线改造,对措施作业井试气阶段天然气回收,并对新投产井进行试气流程改造,回收试气期间需要燃烧掉的天然气,即节约能源、保护环境,又实现增效目的。

  措施作业“生大气”

  “出来了,出来了,跟我们预测的一样高。D1-1-87井压裂后,经过2天排液,实现日产量30000立方米。”7月24日,生产运行科副科长张恩思,兴奋地介绍说。

  大牛地气田经过十几年的发展,拥有生产气井1100多口,已有超半数的气井产气量和井口压力较低,依靠自身的能量无法完成正常生产,因此,对老井的措施挖潜作业显得尤为重要。

  自2012年,该厂就对老井进行措施维护作业,措施手段主要包括转层射孔、压裂、合采、更换管柱等方式,通过实践摸索,已经形成一套成熟的老井措施维护及评价方式。

  据悉,已措施作业的4口气井,经转层压裂改造施工,日增气4万立方米,年增气能力1500万立方米。

  “刚刚措施作业过的D1-1-87井,日产气量是措施作业前的6倍,日产量创直井措施产量新高。”张恩思补充说。

  试采回收“气不断”

  “今日,我队回收、回注天然气1000立方米。”7月21日,该厂采气五队队长李旭光在生产例会上汇报到。

  近年来,大牛地气田高产井不断增多,原气井在试采阶段都是采用直接放喷燃烧,每天大约40万立方米的天然气被白白烧掉,这不仅对资源造成了一定程度上的浪费,也不利于环保。

  “为实现气田清洁化生产,我们通过现场调研,引进了试采天然气回收利用项目,该项目主体设施为天然气回收一体化装置,日回收天然气能力4万立方米,预计年天然气回收量可达3700万立方米,即实现了节能环保,又增加天然气产量。”齐宏伟兴奋地说。

  4月5日,华北分公司试气天然气回收利用项目正式投运,截至目前已平稳运行近4个月,累计回收天然气3478万立方米。

  “我们每天试气回收天然气都在8000立方米左右,日前共有D70-4、DP60H等4口回注井,基本可以满足天然气回注需求。”齐宏伟补充说。

  随着气田边缘井的增多,以及新区块的扩大,这些井在未接管线之前,通过对其试气阶段的天然气回收,将会实现更好的经济效益。

  流程改造“气势旺”

  DK15和D1-1-115井试气流程经改造后,集气站共回收天然气22万立方米,收益33万元。”在措施井工艺流程改造施工现场,齐宏伟介绍说。

  在措施作业管理中,技术人员发现,气井措施作业后,试气求产过程中的天然气全部燃烧,造成浪费。为有效利用这部分资源,该厂提出措施井流程改造方案。

  “我们通过在进站流程两条放空管线之间增加一个管线预留口,当井口压力达到进站压力条件后,利用老井已建成的进站单井集气管线,将预留口通过地面铺设油管连接到集气管线上,直接进站计量生产,井口进行排液,及时回收试气需燃烧排放的天然气,实现了增气、节能又环保的目的。”齐宏伟自豪地说。

  据统计,按目前井口排液工艺求产方法计算。单井排液周期一般为7~10天,该阶段按日最低损耗1.5万立方米天然气,一个试气周期损耗量将达到10~15万立方米,2013年计划进行措施作业井10口,可减少天然气损耗150万立方米左右。

  日前,他们进一步创新,拟将流程改造方案在2口新投产的井上试验,让新井试气期间的天然气直接进管线入站。“一旦成熟将在气田全面推广,据保守的估算,今年下半年将降低1000多万立方米天然气的浪费,创效1500万元以上。”工程技术人员介绍说。

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