华北第一采气厂气井流程改造“气势旺”
[中国石化新闻网2013-07-18] “DK15和D1-1-115井试气流程经改造后,集气站共回收天然气22万立方米,收益33万元。”在措施井工艺流程改造施工现场,华北分公司第一采气厂生产科科长齐宏伟介绍说。
大牛地气田经过十几年的勘探开发,生产气井1100多口,有超半数的气井压力降低,无法靠自身能量满足正常生产需求。为此,自2012年,该厂对老井进行措施维护作业,措施手段主要包括转层射孔、压裂、合采、更换管柱等方式,通过实践摸索,已经形成一套成熟的老井措施维护及评价方式。目前,该厂正在加大工艺研究,进一步提升气井增气能力,以达到措施改造效益最大化的目的。
在措施作业管理中,技术人员发现,气井措施作业后,试气求产过程中的天然气全部燃烧,造成极大浪费。为有效利用这部分资源,该厂提出措施井流程改造方案。
通过在进站流程两条放空管线之间增加一个管线预留口,当井口压力达到进站压力条件后,利用老井已建成的进站单井集气管线,将预留口通过地面铺设油管连接到集气管线上,直接进站计量生产,井口进行排液,及时回收试气需燃烧排放的天然气,实现了增气、节能又环保的目的。
据统计,按目前井口排液工艺求产方法计算。单井排液周期一般为7-10天,该阶段按日最低损耗1.5万立方米天然气,一个试气周期损耗量将达到10—15万立方米,2013年计划进行措施作业井10口,可减少天然气损耗150万立方米左右,按天然气每立方米1.5元计算,每年可获益225万元。
