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勘探与钻采工程

塔一联原油处理“调节经”念出大效益

2013-07-19   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-07-18]今年以来,西北油田塔一联在原油处理上面对系统含水高,药剂使用量大、机泵“大马拉着小车跑”等难题,该联组织技术人员念好“调节经”,解决生产难题,累计节约油气处理成本100余万元,实现了效率效益双丰收。

  据了解,自塔一联三号站管线投入运行以来,该联150万吨原油处理系统一直处于高负荷运行状态,系统负荷达到125%,导致原油脱水成为一个难题,系统药剂使用浓度高达90ppm。

  为降低150万吨系统负荷,提高系统的脱水效果,优化药剂的使用,技术人员通过研究,对生产流程进行了调整,将卸油站重油至3000方罐区管线连接至120万吨进站阀组,然后通过该管线将一号计转站来液倒入120万吨生产,从而起到降低系统负荷、提高分离器与热脱的工作效率,降低150万吨系统加药浓度的作用。

  在满足原油脱水的前提下,该联技术人员降低了稠油片区各站的加药浓度,并和检测站等相关部门联系,在中质油区各站进150万吨系统生产的同时,考虑到中质油区破乳剂对重油的影响及重油破乳剂对中质油的影响,从而最终对进入120万吨、150万吨系统各站的加药进行优化调整,使集输系统脱水达到最佳的效果。

  为确保药剂的使用效率,该联技术员与检测站对净水剂药剂种类进行筛选,选择性价比较高的药剂,在满足污水处理系统正常运转的情况下,对净水剂的加药点与各点加药量进行合理配比,从而降低净水剂的使用量。此举年可节约药剂成本60元万元,同时也大大提高了原油处理效率。

  除此之外,该联部分小站机泵设计与生产实际不匹配,存在“大马拉小车”的现象。该联小站有4台转子泵,转子泵维修成本高,维修不方便,维修时间长,耗电量大等问题一直是该联费用支出的重头。为优化费用支出,今年该联利用闲置资源将机泵更换为多级离心泵,更换后离心泵的功率为37千瓦时,而且生产中只使用一号离心泵就能够满足该站输液要求。同时该联还对150万吨系统脱水泵更换离心泵、一号站稠油泵等机泵进行了优化改造,彻底解决了小站的“耗能大户”优化了费用支出,预计节约电费及机泵维修成本55万元。

  经计算,该联通过调整原油处理系统、从油田化学助剂和设备维修方面抠出了大效益,累计节约成本118.4万元。

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