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辽河油田高升采油厂:持续稳产 冲出低谷向“高升”

2013-07-04   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石油新闻中心2013-07-03]进入“十二五”,辽河油田高升采油厂谋长远、强措施、抓管理,逐步走出产量低谷,产量箭头持续向上,创造单纯依靠老区、老井实现产量稳步增长的奇迹。2011年,这个采油厂原油产量稳定在55万吨;2012年上升至56.6万吨。

  背靠产量“生命线”

  构建稳产大格局

  今年上半年,高升采油厂成为辽河油田超产运行最主动单位之一。而就在几年前,这个厂还面临诸多“不顺”。

  2009年,受国际金融危机影响,高升采油厂在那一年没打一口新井,措施量缩减至往年的一半,新区勘探几无进展,老区递减不断加快,连续15年稳产70万吨的纪录被迫终结。2010年,采油厂原油产量锐减至56万吨。若任其发展,产量规模将下降至55万吨以下。

  危机面前,厂长陈保钢意识到,必须行动起来,变革迫在眉睫。

  经过剖析自省,对策“出笼”。2011年,高升采油厂将年产55万吨确定为“生命线”,描绘了三年稳产蓝图:通过加大勘探增储和措施力度,加强生产管理和运行管理,构建新的生产格局。

  按产量规模年增长1万吨目标规划,高升采油厂部署12项重大变革性举措,并作为新的潜力增长点分步实施。

  2011年,12项重大变革性措施规划启动,牛心坨油田采油工艺方式转换等3项措施率先上马。采油厂当年产量平稳回升,实现全年超产1万吨目标。

  去年,9项后续措施跟进实施,进一步夯实了稳产基础。采油厂全年原油产量56.6万吨。

  以需求定措施

  以措施保稳产

  6月17日,高升采油厂采油作业二区33号站。往日轰鸣的两台大隆泵安静下来,两台“身材魁梧”的热水循环加热炉也已停运多时。

  站长张健告诉记者,站里像这样的大泵,每台日耗电量相当于11台抽油机;这种大加热炉,每天消耗天然气2000立方米。工艺转换让它们统统“下岗”了。

  几年来,高升采油厂找准管理短板和制约稳产的瓶颈问题,优化投入结构,以需求定措施、以措施保稳产,彻底扭转了原油生产的被动局面。

  投资紧、成本高是稳产的突出问题。过去,牛心坨油田一直采用闭式热水循环加热工艺生产高凝稠油。随着开发时间延长,工艺老化,高能耗带来了高成本。

  2011年开始,高升采油厂在牛心坨油田组织实施采油工艺转换,将传统生产工艺转换为以常规生产为主、电加热为辅的新工艺。目前,牛心坨油田已有108口井转为常规生产、44口井转为电加热生产,年可节约成本2500万元。

  高升采油厂还将目光转向难采储量。几年下来,通过实施复合型技术措施,老区“注不进、采不出”的历史难题得以初步解决,年均增储200万吨,还释放了老区产能,11口长停井复产,10口低效井变为正常生产井,年增油上万吨。

  这个采油厂还重点进行注水专项治理,不断改善水驱效果,主力注水油田日产液、日产油同步增长,减缓了稀油产量递减势头。

  整体规划系统管理

  科学打造稳产合力

  “RZ7612—1111—1135”一串字符被印在一块40平方厘米的钢片上。钢片被牢牢焊在一根注汽管材末端。

  这是高升采油厂注汽管线独有的“身份证号”。现场施工人员张艳立介绍,RZ代表热注,7612代表规格型号,1111代表投产日期,1135代表自编号。目前,高升采油厂的1110根活动注汽管线都有了“身份”。采油厂采油管理科科长杨立龙说:“通过配套管理台账,高升采油厂能对千余根活动管线准确定位,从而做到对管线的均衡使用,提高管线维护精度。”

  2011年,立足服务生产,高升采油厂抓住稳产、降耗两个关键,将采油、注汽、注水、集输四个系统整体考虑,启动采油管理系统三年规划。

  几年来,突出重点、分步推进,依靠管理提升、科技创新“双轮驱动”,高升采油厂持续稳产能力逐年增强。两年来,采油厂生产管理逐渐趋于系统化,各项工作深度融合,形成保障稳产的强大合力。

  高升采油厂通过对作业系统考核重点的科学定位,使修井作业着力点转向以服务生产为中心,着力提升作业时效和修井质量,使稳产更有保障。

  随着生产形势日益向好,高升人相信,重返原油年产高峰不是梦。

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