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文昌13-2油田调整井获丰收

2013-05-29   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国海洋石油报2013-05-28]5月14日,有限公司湛江分公司今年实施的调整井文昌13-2-A7H1井(下称A7H1井)产油200立方米。该井年初投产至今,累计产油两万余立方米,平均日产油量是文昌13-2油田平均单井日产量的两倍多。

  A7H1井是文昌13-2油田12口调整井之一。据湛江分公司研究人员叶青介绍,该油田储层薄、低渗透,随着开发的深入,含水上升快,产量递减快,调整井是挖潜增产最有效的措施之一。目前,调整井日产油量已超过原生产井,相当于开发了一个新的文昌13-2油田。

  “调整井实施好比在丛林中植树,在哪儿植、怎么植、怎么使它抽枝散叶,都是难题。”叶青说,比如为让A7H1井高产,从找剩余油到随钻,他们步步精细。

  找到剩余油富集区是调整井实施的关键。科研人员“扫描”油田6个油组,目光落在了物性较好的珠江2-1U油组。分析已投产在该油组的生产井动态、综合岩心实验,他们发现,该油组油轻水重,剩余油被“驱”至顶部。横向分析油田生产井井控储量又发现,A1、A10井控储量大。于是他们建议,在两井之间新钻一口调整井,动用井间剩余油,目的层为珠江2-1U油组。

  钻调整井,还必须有井槽,文昌13-2油田已无剩余井槽,怎么办?他们的答案是,通过低效井侧钻方式解决。文昌13-2油田处于生产后期,高含水井多,如A7井含水率达92.4%。他们与相关部门联合研究后决定,对这口井进行侧钻,不仅可减小该井高产液给外输管线带来的压力,为其他井提液增产腾出空间,井槽问题也顺势解决。

  再者,A7H1井目的层珠江2-1U油组油水界面高,油层薄,走势复杂,钻井作业时一不小心就可能钻穿水层,造成水淹。为规避风险,作业时随钻人员实时优化钻井轨迹,尽量让钻头贴着油组顶部前行。该井完钻后,测井显示,水平穿越油层219米,钻遇率高达97%。

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