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勘探与钻采工程

中原采油五深挖潜力让老油田“重焕光彩”

2013-05-10   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2013-05-09]面临区块稳产难度大、开发成本高、资源接替不足等困难,年初以来,中原油田采油五厂原油日产量却始终稳定在755吨左右,保持高位平稳运行。其秘诀何在?在于该厂干部职工转观念重实干,创新思维模式和运行机制,深挖长停井潜力、层间潜力、注采潜力和构造潜力,将面临的矛盾逐一破解,为老油田稳产打下了坚实基础。

  构造潜力——增储上产的“定盘星”

  地质储量是油田发展的基础。为进一步落实优质储量,奠定储量基础,该厂坚持“南北扩展、深层突破”,积极组织科研人员开展构造研究,精细构造储层评价,明确下步滚动评价、难动用储量开发及老区挖潜目标,推进滚动增储,力争新增探明储量100万~150万吨,新建产能2.55万吨。

  在滚动勘探方面,该厂对胡7北与胡5块结合部沙三下和刘庄地区东营组等4个区块进行研究,目前完成两个区块的研究,部署滚动评价井两口。预计这两口井投产后,可新增含油面积0.35平方千米,新增石油地质储量49.8万吨。在难动用储量开发方面,不断加大技术攻关力度,先后完成5个区块的研究,计划部署油藏评价井一至两口,部署产能建设井两口。在老区挖潜方面,将老井试油目标由浅层转到深层,通过精细构造及剩余油研究,加强井况治理,力争恢复可采储量15万吨。

  注采潜力——增储上产的“催化剂”

  为确保完成原油生产任务及油藏递减控制目标,该厂把注水工作作为稳产基础工作,排查全厂注水井管理状况,对有效注水井进行分析,进一步提高注水效率。

  对长期注水不见效井,在加强构造及储层连通关系研究的基础上,提出下步治理措施,实现有效注水。对目前“短路循环”的注采井组进行精细研究,综合分析,部署下步调整措施,改善层间动用状况,提高注水效率。对高压欠注井,通过构造储层研究,结合生产历史,依据潜力大小分别实施提压增注、降压增注和改层等措施。对注水未到层的顶封失效井、挤堵失效井、套漏井及压力异常井进行分析,提出解决方案,注水到层,进一步夯实老区稳产基础。该厂共调查落实注采井组333个,初步制订出83口油水井的挖潜措施。39口井已上措施,恢复动用储量11.7万吨,增加可采储量5.2万吨。

  层间潜力——增储上产的新“支点”

  突破技术“瓶颈”,努力挖掘油层剩余油生产潜力,实现措施挖潜精细化,最大程度地促进增储上产,是该厂稳产的又一“法宝”。

  为增强措施方ᬳĽĽ准油井“病根”,该厂本着“油水井兼顾,见缝插针”的原则,对全厂油水井进行调查摸底,在认真分析油井参数,深入剖析油藏特性,完成油藏精细描述,摸索出剩余油分布规律后,摸排出了101口通过上措施有生产潜力可挖的井。对低产低效油井通过堵水、补孔等措施进行层间挖潜,实现低无效井开发状况改善。对低无效注采井组通过调剖、改分层、酸化等手段确保储量有效动用。对层间生产潜力大的井组分类挖潜,通过强化注水、脉冲注水、周期注水等手段,改善层间动用状况,对见效明显的及时调参提液,充分挖掘各层生产潜力。该厂计划对37口油井上运行措施,已实施14口,增油534吨。

  长停井潜力——增储上产的“助推器”

  该厂在做好新老油井精细化管理的同时,把目光转向了长停井的生产潜力挖掘上。

  该厂组织6个油藏经营管理区成立了由地质或技术副经理、技术主办、技术助理等人员组成的调查小组,深入各油藏经营管理区开展长停井生产潜力调查。重点核实长停井地面情况,调查井况及生产历史,分析挖潜层位,提出措施意见。

  该厂共调查长停井324口,初步制订出44口长停油水井的挖潜措施。针对井况损坏严重但仍具有一定生产潜力的长停井,通过侧钻、大修等手段恢复利用。在加强构造研究及储层认识的基础上,挖掘层间生产潜力,优选潜力层实施补孔措施。在细化剩余油分级研究的基础上,通过回采、老井利用等措施恢复完善注采井网,提高储量动用程度。加强长停井井筒原油回收工作,摸排长停井放油帽周期,回收井筒内剩余油。这些措施实施后见到明显效果,日增油26吨。

  4月13日,该厂对长停井XH5-21井侧钻,该井日产原油17吨。(中原石油报供稿)

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