濮城油田躺井率连续五年下降
[中国石化新闻网2013-04-07]截至3月底,中原油田采油二厂免修期大于500天的“长寿井”超过190口。从2008年开始,濮城油田躺井率一路向下,由5.43%下降到目前的3.59%,为老油田稳产提供了强有力保障。
随着濮城油田开发进入中后期,含水率越来越高,地层水矿化度高,腐蚀严重,管杆老化问题日益突出,九成左右的油井由于腐蚀偏磨,不同程度地存在躺井的危险。因此,该厂积极推广应用防偏磨优化软件,精确计算井筒内固化杆下井位置和数量;通过抽油杆底部加重、油管加内衬,防止因供液不足冲刺快、抽油泵柱塞撞击液面造成的抽油杆弯曲偏磨,取得了防偏磨效果。
针对日益严重的油井结蜡、结盐和出砂,该厂做到“一井一策”,甚至“一井多策”,效果良好。卫42块、卫90块、文51块结盐比较严重的油井占开井数10%左右,严重影响产量。科技人员根据油井具体结盐情况,确定掺水量,跟踪监测一周后确定掺水量。连续掺水更有针对性,还节约了用水。盐卡由过去每月三四口井,到目前平均每月1口井。
250口左右的结蜡井是科技人员重点“伺候”的对象。一吨七八千元的清蜡剂虽是好药,多加了成本大,少加了作用不大。2010年该厂工艺所研制并推广了新产品原油助流剂,使管杆壁上形成保护膜,蜡分子不易结晶,这样就避免了蜡卡。
小排量热洗在清蜡中也普遍应用。原来大排量热洗车在两小时内加入30立方米热水,瞬时排量大于产出液量,导致含水上升,效果不好,也影响产量。目前该厂采用小排量热洗车,在5至6小时内注入10立方米热水。这种热洗车能够在井场进行二次加热,水温将近100℃。小排量热洗减少了水量,提高了温度,起到了较好的防蜡效果。同时,针对严重结蜡的油井,该厂采用蒸汽洗井车,热洗温度更高,注入水量也减少到5立方米左右。
针对地层出细粉砂,化学防砂在防砂同时,也降低了渗透率,影响产量问题,该厂工艺所通过合理控制生产压差,上提泵挂,降低冲次,减少了出砂量。新濮22井采取措施后,已正常生产近800天。目前该厂80口左右的出砂井得到有效控制。
