濮城油田让“老油藏”再现青春活力
[中国石化新闻网2013-03-22]连续6年自然递减控制在10%以下,连续6年产量稳定,创出陆上油田开发奇迹。中原油田采油二厂油藏经营管理二区立足特高含水油藏的实际,积极转变观念,大胆探索创新,挖掘水驱采油的最大潜力。
“要说经验,其实很简单,我们就是折腾水井,坚持油水并重!”3月20日,中原油田采油二厂油藏经营管理二区经理周红恩对前来学习精细注水管理经验的兄弟单位同仁如是说。
油藏经营管理二区所管辖的东区南油藏有油水井219口。经过30多年的开发,油藏采出程度达到了32.5%、综合含水95%、36.4%的井组含水在97%以上,处于“三高”开发后期;井网损坏严重,水淹严重,措施挖潜难度大。在这种情况下,该区在2012年依然保持了自然递减率为6.32%,综合递减为-0.26%,连续6年产量硬稳定的油藏开发佳绩。说起来,他们其实没有什么秘密武器,同样的依靠注水管理,只不过,他们想得更深,做得更细,功夫下得更足。
地质副经理张平说,该区的部分水井在本井组注水时间已经超过15年,低效循环严重,驱油效率低,要提高这些井的驱油效率看似是“不能完成的任务”。但是他们积极转变思路,找到了所辖油藏8套含油层系上下重叠较好的有利优势。
“由于井网密度大,既然横向上不能做文章,我们就从纵向上突破!”他们充分利用现有的井网条件,通过低效井补孔上返或钻塞下返,使水井在层系之间实现转换,改变井组的受效方向,扩大驱油波及面积,从而提高驱油效率,也解决了局部注采井点不完善的矛盾。2012年实施井组14个,注水见效11个,增加水驱控制储量52万吨,水驱动用储量26.7万吨。特别是沙二上1油藏实施层间转换模式管理后,水驱控制程度由81.5%提高至86.6%,水驱动用程度提高了3个百分点。
换向注水只是第一步,怎样让在油藏注水优势通道已形成的情况下提高水驱开发效果呢?针对高含水油藏的开发特点,他们再次打破常规,探索实施大强度的注采调配,以改变液流方向和动力,提高注入水驱油效率,他们将此方法叫做间歇注水。
“比如在用水管冲洗地面时,水的冲击力足够大才能冲掉地面上覆着的东西;再比如海绵里的水,我们用力挤一边时,水会向另一边聚集。”周红恩用这种形象的比喻解释了他们实施间歇注水的原理。近几年来,他们边思考边实践,一方面通过调配来提高注水压力,让水动力增强,提高主力层的驱油能力,同时又可以启动次主力层。另一方面采取调低配注或一段时间停注等措施来降低注水压力,以打破地层的压力平衡,让剩余油重新分布。
通过这样反复的间歇注水,既降低了注水成本,又达到了提高驱油效率的目的。“一年之内,我们的一口水井调整配注的次数最多可能达到30次,这不是折腾水井是什么?”地质副经理张平笑着说。仅2012年一年,该区累计实施水井动态调配461井次,平均每井5.6次。间歇注水效果最明显的是沙二上2+3油藏,已连续4年产量稳升,日产油水平由24.6吨上升至目前的32.1吨,自然递减稳定在3.9%左右。
虽然说是折腾水井,其实,这个区是真正把水井当成了油藏经营管理的“主心骨”,在日常管理中把精细管理落实到每一个细节。就拿水井调配来说,他们建立了动态调配预警机制,针对高含水油藏、注水见效井组、小超大欠井等不同状况的地层注水需求,分别对应有下调注水或换向注水等调水措施和相关制度。技术人员坚持开展日观察分析会,对于日产液波动大于5吨、日产油大于0.5吨、注水压力波动大于1Mpa的油水井及时分析,当日实施调配,避免因注水强度调控不及时造成含水上升。
此外,他们对于水井日常管理中的洗井、放压、作业完井等工作也制定了严格的管理制度,总结出了确定每口井最合理洗井周期的计算公式,使洗井能最大限度满足地层需要。在水井放压工作中,为了最大限度降低压差对井下管柱的影响,他们反复论证,制定出了不同压力下对每小时溢流量的控制,从而降低水井事故率。针对每一次的水井作业完井,他们坚持落实一次完井合格率考核,将完井时的每个环节、每个井口部位责任承包到人,确保施工质量,提高注水时率。
