胜利采油厂小直径分层注水技术日臻成熟
[中国石化新闻网2013-03-12]胜利油田胜利采油厂工艺研究所技术人员通过研究分析、仔细论证,决定从封隔器和配水器的“瘦身”与改进上实施“手术”,自行研发小直径分注工具,用于生产中见到明显的经济效益。
随着注水开发时间的延长,胜坨油田注水井套管损坏现象非常严重,套损水井已达开水井总数的50%以上,尤其近三年水井平均每年新增套损井54口,直接导致注采系统失调,使规划好的井网布局变得不合理。自2010年起,胜采厂采用套管贴堵技术治理水井套损,取得了非常好的效果,但常规套管贴堵治理后内径缩小12毫米,目前在用井下分层注水工具无法下入贴堵段,或下入后遇卡几率高,很难有效实施分层注水,严重制约了采油厂分注率等指标的提高。
为破解生产中的难题,胜采厂组织工艺技术人员通过潜心攻关研究,决定从封隔器和配水器的瘦身与改进上实施“手术”,自行研发小直径分注工具。对此,该厂专门成立了技术攻关项目组,历经四个月的刻苦攻关,反复试验,研制出了外径92毫米的封隔器和外径73毫米的配水器。
ST2-2-622井井内有“落鱼”、井身套管腐蚀结垢严重,作业验证套管还存在弯曲变形,是一口名副其实的复杂井况井。在该井17天的作业过程中,先后多次解卡打捞、套铣,最终通过实施套管贴堵后二次射孔,使套管状况明显好转,但套管内径由124.26毫米缩小至102毫米,成为了新研制成功小直径分注工具的第一个“实验田”。经过现场实验,这口井开井后至今注水正常,三个月后井下测试结果表明管柱长期有效,标志着小直径分注工具的实验一次成功。
这个厂工艺人员又相继在3口井进行了现场试验,并结合试验中小直径配水器芯子加工难度大的问题,对小直径配水器芯子进行改进,创新性的将其安装在封隔器下面对水量进行调控,进一步提升了工具的使用性能和应用效果。
小直径工具研制成功后,胜采厂工艺人员没有简单照搬普通分注管柱的配套模式,而是根据小直径分注工具的应用井况,逐井进行深入分析,针对不同井况优化配套5种完井管柱,通过小改进,实现了管柱有效率的大提升。
ST3-4-1井注水量较高,卡封段套管状较差,分析后,完井下入2级小直径封隔器,保证了其卡封效果。经过管柱配套的优化,在单井作业井次相同的情况下,管柱有效期平均延长2倍,作业投入减少50%以上,实现了成本大节约。
到目前,胜坨油田累计实施小直径分注7井次,管柱有效率100%。小直径分注工具研制成功,及在此基础上小直径分注管柱的配套优化,实现了套损水井治理后的分层注水,提高了套损水井的分注率,同时进一步扩大了分层注水技术的应用范围,夯实了注水开发老油田的稳产基础。
