濮城油田诊治“疑难杂症”井有良方
[中国石化新闻网2013-03-04]3月2日,随着濮5-27井大修成功,日增油5.4吨,中原油田采油二厂已修复油水井47口,累计增油6023.7吨,恢复水驱控制储量113.9万吨,恢复水驱动用储量41.2万吨,恢复井比例已达29.4%。标志着上述关停井重新回到上产行列,继续为该厂“控制递减,提升产能”作贡献。
濮城油田是一个开发三十多年的老油田,由于地质结构、开采技术和腐蚀老化严重等因素的影响,不少有潜力的油水井不得不处于关停状态,不但使大量油气资源沉睡地下,还造成部分区块的注采不能完善。
采油二厂工艺大修项目组始终坚持以完善注采井网、恢复长停井井点为主,以恢复增加可采储量与水驱控制储量为原则,通过优化工艺技术对潜力井实施修复。濮213-8井地质方案要求打捞全部落物,但是该井井斜达到50°,还存在漏失严重、出砂、多处套变、套变与落鱼处于相同深度等难题,套铣、打捞极为困难。在对井内套管进行简单修复整形后,工艺技术人员采用套铣、磨铣、小钻杆冲洗内腔、非标钻杆配合小直径磨铣工具打通道的方法,用时14天使该井提早顺利完井。其次,该厂工艺技术人员还结合目前修井技术,进行多层次的技术攻关,通过技术创新提高疑难复杂井的修复速度和成功率。濮2-侧195井在4吋套管内磨铣施工时,磨铣产生的碎屑在返到4吋套管悬挂器上部5吋半套管内时,因套管内径变大,水流产生扰流,在靠近4吋套管悬挂器上部的位置使用沉淀杯,碎屑不易带出,造成卡钻事故。对此,技术人员自主研制了内置式沉淀杯解决了这一难题,缩短工期4天,节约成本12万元。
同时,工艺技术人员强化施工中的监督和技术指导,及时解决施工过程中出现的疑难问题。文90-33井日出盐严重,管柱盐卡。为确保该井早日恢复生产,技术人员反复研究,制定详细的施工方案。在施工中,他们打破常规,采用倒出部分油层套管后,在技术套管内先清理电缆,再采用上下活动为主、左右旋转为辅助的方法抓获油管活动管柱,同时配以慢提快放的操作技巧,克服旋转管柱造成的电缆堆积等困难,仅用18天就捞出全部管柱及电泵机组,顺利完成该井盐卡管柱的大修任务,创中原油田同类电泵井的大修纪录。
