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勘探与钻采工程

大庆钻探131部钻机迎春启钻

2013-02-27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石化新闻网2013-02-27]随着氮气站2D空压机投入正常运行,石家庄炼化空分装置从此奏响两套装置长期运行的篇章,经测算,年节电近173万千瓦时。空分装置打出系列优化“组合拳”,节风节氮,大幅降低能耗的同时,运行成本也显著降低。

  2012年空分装置大力开展优化生产、节能降耗工作。首先,经测算,通过一、二空分装置与空压站空压机出口管线连网,只需停一机引两放空,便可满足现有生产。即:停掉一空分500KW的2D空压机,引二空分H100离心机放空、引空压站离心机放空,代替原2D机生产,便可确保一空分装置生产。仅此一项,便可节电169万千瓦时。

  其二,对现有液氮储存设施进行改造,变常压储存为压力储存,利用氮气系统压力低较低特点,将液氮储罐自然蒸发部分回收,直接送入系统,减少损失,年可节氮气17.3万立。

  其三,二空分纯化器分子筛再生,采用时间控制,这样不仅浪费大量电能,而且再生效果不佳,影响后续产品质量。经现场摸索,装置将时间控制改为温度控制,每次再生可少加温半小时,这样两台加热炉年节电4万KW。

  其四,装置对冷却水系统实施动改,将机组用新鲜水冷却改为循环水冷却,年节约新鲜水3.9万吨。

  在此基础上,装置全面细化管理,将节能创新、生产优化操作、安全生产纳入年终绩效考评范畴,与个人绩效挂钩,强化节能考核和奖惩力度,加大合理化建议奖励额度,对全年生产、能耗进行指标分解测算,大家比学劲头高涨,主动关注每台设备每个

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