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勘探与钻采工程

胜采厂低渗水井延长注水期效实现连级跳

2012-12-07   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-12-06]平均酸化有效期从62天延长到266天,最长已突破500天且持续有效,胜利油田胜采厂在低渗水井增注工艺上实现新突破,采取酸化降压与防水锁剂预处理复合增注工艺技术,成功破解油层孔隙“水锁”现象,低渗水井有效注水“短跑”变“长跑”,作用期效实现连级跳。

  伴随胜坨油田的深入开发,低渗油藏以其剩余油较多、采出程度低,作为重要的能量接替而受到越来越多的关注。但由于低渗区块油层致密,孔隙喉道细小,渗透性差,目前尽管采用精细过滤注水,长时间的注水仍然会对油层造成不同程度伤害,使近井地带岩隙表面水化膨胀,堵塞喉道,只能酸化解堵后恢复为增压注水。

  然而,常规酸与地层反应速度非常快,很短距离就会变成残酸,处理半径小,酸化效果不明显,注入水很快又会再次被堵。长期以往导致注水压力越来越高,甚至注不进水,严重影响了区块的注采对应关系,地层能量难以得到有效补充。

  “开发需求,工艺覆盖。”对于低渗油藏来说,提高注入水的渗流能力是水井增注的关键,而酸化解堵是打开地下通道的重要手段。胜采厂工艺技术人员针对常规酸与地层反应速度过快的问题,在酸化降压过程中使用一种潜在酸,其在地面条件下不是酸,地层条件下变成酸,可以有效减缓酸岩反应速度,扩大解堵半径,使注入的酸能够进入深部地层。

  在注水压差较小的区域毛管力对驱替效果作用巨大,岩层亲水时,毛管力和驱替方向相同,可以提高驱替效果,吸水能力高。反之,则造成驱替效果差,吸水能力低。当酸进入地层后,酸岩反应产物易与注入水乳化形成一种表面张力很强的球状束缚水膜,毛管力方向与注水方向相反,形成“水锁”现象,阻挡水流去路。

  基于此,工艺人员在改进酸化工艺的同时,与胜兴集团东方化工厂联手,历时一年,成功研制出DFF-102防水锁剂,通过在实验室和现场反复试验,取得良好的效果。这种双离子活性剂具有超强降低油水界面张力的能力,使乳化的“水锁颗粒”从球状瞬间变成润湿状展开,受界面张力和润湿性所控制的微粒得以释放,产生运移,大大降低了注入水的流动阻力,注水压降与速度大幅提升。

  截至11月底,这个厂共实施防水锁剂增注36井次,施工成功率100%,平均施工压力降低9.69兆帕,累计增水56.3万方,为低渗油藏开发夯实基础。

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