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勘探与钻采工程

中原油田采油三厂加大低渗油藏挖潜力度

2012-11-30   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2012-11-29]日前,笔者从中原油田采油三厂技术部门了解到,该厂今年对低渗油藏实施措施挖潜,原先的“贫油区”变身“富裕户”,成为全厂增储上产的重点区域。

  低渗油藏是指渗透率低于50毫平方微米的油藏。尽管这部分油藏蕴含丰富石油资源,但由于断层构造复杂、沉积相变化快、储层物性差、天然能量弱等原因,常规手段难以开采。采油三厂管辖的低渗油藏主要分布于卫360块、卫80块、卫22块、卫49块等23个开发单元。这些开发单元石油地质储量达4414.32万吨,占该厂地质总储量的55.27%。

  为有效开发动用低渗油藏储量,该厂按照“层层挖潜、块块动用、井井增效”挖潜理念,以注水结构调整—带动产液结构变化—带动区块(单井)产量变化—提高区块整体采收率为目标,立足老区,对注采井网进行精细调整,加大集成配套技术应用力度,开展以长关井恢复再利用、井别转换、工艺提液等措施为主的科技挖潜,不断提高水驱控制程度,实现老区稳产。

  云1-2井是一口因多处套漏导致无法生产的长关井。今年5月初,该厂科研人员在精心选井选层的基础上,针对该井套漏部位长、漏点多、修复难度大等问题,采取“组合找漏窜技术+工艺挤堵”措施,成功堵住漏点。今年8月初该井投入生产,目前该井日产液稳定在9吨,日产油稳定在3吨。据统计,该厂今年大修低渗油藏油水井11口,其中油井8口,水井3口,大修后日增油26.4吨,累计增油4200余吨。

  该厂利用井别转换等手段,加快井网恢复,提高水驱动用程度。卫360-43井是该厂位于低渗油藏的一口低产低能油井。为恢复卫360块注采井网,今年9月11日,该厂将这口井转为注水井,日注水40立方米,恢复水驱控制储量3万吨,恢复水驱动用储量1万吨。

  此外,该厂还采取多层压裂、升级提液等手段,提高单井产液量,实现增产增效。卫49-C19井是该厂卫49块的一口日产油4吨的生产井。今年7月份,该厂科研人员在精细动态分析的基础上,发现该井沙三下4对应地层能量充足,于是实施“一期压裂引效、二期冲砂合采”措施。压裂后,该井目前自喷生产,日产液24.2吨,日产油9.2吨。

  截至目前,该厂在低渗油藏共转注14口井,大修11口井,实施工艺提液30余口井,年注水量同比增加13.5万立方米,日产液量同期上升315吨,日产油同比增加16吨;注采比例达1:1.22,油井受控率达86.4%;水驱控制程度达80.4%,水驱动用程度达57.5%;与2011年相比水驱控制、水驱动用储量分别增加69.8万吨、53.7万吨。低渗油藏将成为该厂2013年上产的主战场和挖潜主阵地。(中原石油报供稿)

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