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勘探与钻采工程

多管齐下让老油田多吐油少吞物

2012-09-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
学院院士王铁冠和中国工程院院士翟光明、康玉柱、童晓光等组成的专家组评价认为:

  这项成果是上世纪70年代兴213井在兴隆台古潜山获重大发现以来,通过理论研究及勘探实践,时隔40年,在距今20亿年至25亿年的基岩内幕发现了含油幅度超过2300米的整装规模的基岩油藏,是中国石油勘探理论的重大突破,为世界前沿理论。

  这项成果建立的以变质岩内幕成藏为代表的基岩内幕油气勘探理论,对辽河坳陷及渤海湾盆地乃至中国基岩油气勘探领域具有重要的指导意义。

  以二次三维地震采集、叠前连片处理、岩性和储层识别等先进技术为手段,实施探井150余口,取得三个方面的原始创新。一是发现了基岩内幕地层存在多套储隔层结构的地质规律;二是建立基岩内幕相对“优势岩性”序列;三是突破了“高点控油、统一油水界面、风化壳控藏”的观念,构建了变质岩内幕与风化壳一体化成藏新模式。

  “生油岩埋藏有多深,油气成藏底界就可能有多深”的勘探理念,在油气地质科学研究领域具有重要的指导意义和广阔的应用前景。  沉寂潜山崛起百万吨油田

  [中国石油新闻中心2013-03-21]

  3月20日,辽河油田公司兴隆台潜山日产原油2600吨,日产天然气74万立方米。目前,每年百万吨以上优质稀油从兴隆台潜山被采出,为辽河油田千万吨稳产贡献了不可或缺的产量份额。

  让沉寂30多年的潜山“浮”出水面的,是一项名为“变质岩内幕油气藏重大发现与高效开发”的集成技术。应用这项理论和技术后,辽河在老油田发现变质岩内幕大油田,3年累计生产油气当量338万吨。

  近年来,我国东部老油田普遍进入高成熟勘探阶段,资源接替矛盾日益突出,亟须寻找新的勘探领域。传统勘探理论认为,变质岩油气藏主要存在于古潜山顶面的风化壳中,变质岩内幕则一直被视为勘探禁区,能否成藏既无理论阐述,又无先例借鉴,限制了油气资源的发现与利用。在渤海湾盆地,绝大部分古潜山均已钻探,但发现的储量仅占盆地总储量的10%左右。

  为探索变质岩内幕成藏的可能性,2000年以来,辽河油田开展了大量实验分析,认识到变质岩体内部存在裂缝储集空间及成藏的可能。2005年部署的兴古7井获工业油流,首次证实变质岩内幕油藏的存在。此后,辽河油田历经8年持续攻关,形成了变质岩内幕油气藏重大发现与高效开发技术,破解了油气勘探开发的一个重大难题。

  这个项目建立了一项理论,取得了四项技术创新。首次提出变质岩内幕油气成藏理论,首创变质岩内幕结构的识别与预测技术,创建纵叠平错三维井网重力驱开发模式,创新了变质岩油藏钻完井及储层改造技术。内幕油气成藏理论的建立,使盆地基岩勘探面积增加7倍至9倍,更为变质岩内幕发现大型油

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