吐哈油田有效提升注水“命中率”
完善注采井网理顺管理机制
[中国石油新闻中心2012-08-10]吐哈油田持续开展精细注水工作,通过强化注水和水质节点管理,有效改善油田开发效果。截至8月6日,吐哈油田整体自然递减率较去年同期下降2.5个百分点,含水上升率控制在2.5%以内。
吐哈油田深入查找注水管理薄弱环节,理顺注水管理机制,从机关到基层均设置分管注水的专职管理人员,严细注水管理办法,制定下发8项注水相关制度与规定,逐步实现注水管理规范化、制度化。通过完善水处理站、工区操作规程和标准,健全注水管理体系,强化水质节点管理,进行污水系统改造,提高了水质达标率,严格落实了注水井洗井和干线清洗制度,油田水质达标率达85%,井口水质达标率达60%以上。
通过完善注采井网,吐哈上半年实施分注、增注、停注井治理等专项措施229井次,进一步改善了水驱状况,现增开注水井182口,注水井开井率由去年年底的59.4%提高到现在的72.5%。同时,吐哈油田还积极开展Ⅱ类、Ⅲ类层增注和停注井治理,深化井组动态分析和小层剩余油分布研究,有针对性地开展加密调整、精细注水等综合治理措施,有效提升了注水"命中率"。
深入推进精细注水试验工程,强化基层管理,树立管理标杆。吐哈油田开发系统从地质认识、技术对策、方案设计等方面认真总结,持续跟踪评价6个试验区的实施效果,部分试验区取得良好效果。
温西三试验区通过精细地层对比,准确刻画单砂体剩余油分布,把油藏基础认识从小层深化到单砂体,注水单元越来越细化。温西三开井率由54%提高到71.6%,分注率由82.8%提升至87.4%,水驱控制程度由86.2%上升至87.6%,区块自然递减得到减缓。
鲁2块试验区通过化学调剖、完善井网,水驱状况得到改善,区块产能保持平稳,综合含水率下降1%,自然递减率控制在8.5%。鲁2井转注及鲁4-8井补层后,注采井网进一步完善。神220块试验区实施加密调整后,储量动用程度明显提高,薄层通过细分注水见到明显效果。
