中原采油四厂精细管理率先实现“双过半”
新思路新技术,新井产能"高"升
近日,该区在文184主块构造边部剩余油富集区部署的新井文184-侧17压裂投产,日产油11.2吨。在剩余油富集区部署调整井是该区新老区产能建设的一大亮点。
今年年初以来,技术人员采取人机联作方式,将测井解释资料与高精度三维地震解释相结合,精细地层对比,落实断点与层位,进行精细构造研究。今年,在文184东块先后部署并投产了文184-35井、文184-36井、文184-37井等3口新井,均见到较好的油气显示。尤其是文184-37井投产自喷,日产油17.8吨,揭示了该区良好的勘探前景。在文184主块,该区通过精细剩余油研究,优选构造有利位置,利用老井侧钻,挖掘注水能量充足、井网未控制区剩余油。其中文184-侧13井初期日产油25.4吨,截至目前累计产油2020吨。
"文188块、184块这样的区块,断点多、沉积厚度变化快,一个区块根本找不到一个标准剖面。"该区经理李佃福说。面对这种情况,技术人员通过分别建立薄层、厚层的标准剖面来进行精细地层对比,并运用三维可视化等技术,提高了对区块的认识,实现滚动勘探的突破。该区在文188东块部署了文188-16井、文188-17井,其中文188-16井初期日产油16.0吨,累计产油906吨。
新策略新工艺,老区"富"得流油
随着开发的深入,老区调整治理难度日益加大,文184块、文188块的主力层水淹严重,二三类油层动用困难,严重制约着区块注采完善和调整。今年年初以来,该区调整策略,运用新技术,精细注采调整,完善注采井网,增加水驱动用储量,向注水井要产量。
在文184主块,平面上完善注采井网,实施新井配套转注井1口,研究摸索油藏开发规律和地下水驱状况,抓好动态调配,有预见性地培养见效井组。文184-30井转注对应文184-侧29井,根据油井动态变化先后调驱4次,确保油井自喷期长达196天,累计产油1106吨;纵向上实施层间精细调整,提高了储量动用程度。
文123块主力层水淹严重,且储层单一,平面及纵向调整余地小。针对此类高含水封闭区块,技术人员通过见效见水规律研究,掌控油藏储层发育特征,并按照精细层间注采调整的思路,在123北块封闭断块内对文123-9井、文123-11井实施调驱,目前对应油井文侧259井、文123-12井已见到调驱效果。
细评价精管理,率先实现"双过半"
精细油井治理是稳产高产的根本保障。该区以评价定措施,对多种洗井方式进行措施跟踪评价。油井洗井措施实施后,该区平均单井含水恢复期与去年同期对比缩短1.5天,平均单井洗井水量减少3.5立方米。
该区最多时管理着5口自喷井,自喷井清蜡问题突出。该区以四级动态分析制度为依托,合理调整油井生产参数,及时解决油井积液问题,并通过改进清蜡工具和创新排蜡方法,做到了清排蜡彻底、无顶钻事故。同时,该区根据油井产量、动液面变化情况对工作参数实行动态管理,通过及时调整工作参数,油井平均冲次下降到3.6次/分钟,有效减少了抽油杆断脱和偏磨造成的躺井,平均泵效由年初35.7%提高到目前的37.4%,提高了1.7个百分点。
