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长庆油田采气二厂:优选“基因” “嫁接”管理

2012-05-18   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2012-05-17]以276口气井、27个集气站和2座处理厂100%实现数字化技术覆盖为标志,长庆油田公司采气二厂在建设"西部大庆"的快车道上,3年时间实现传统工业向现代化新型工业的成功转型。一个建成10多年的采气厂,在新型工业化改造快速转型的进程中,体现着怎样的文化底蕴?

  2008年,根据长庆油田的统一部署,采气二厂对自营区块实施大刀阔斧的数字化改造。

  担当长庆油田1/8油气当量生产重任的采气二厂,数字化升级改造的第一步,没有停留在数据远传和视频监控这些基础层面上,而是将先进工艺技术的攻关和引进应用,与数字化技术进行深度融合,以此提升自动化、智能化和本质安全化水平。

  2009年后,随着采气二厂数字化升级改造工程深层次进行,值夜班、巡井、开关井、录资料和统计数据等一线员工已干了10多年的常规工作,似乎在不经意间就被"电脑、电子眼、机器手"等自动化和智能化设备、技术、软件所替代。

  "当时我们先行一步,选择榆林天然气处理厂为试点单位,开展与数字化相适应的新型劳动组织模式的探索和实验。"采气二厂人事科朱云谈及此事,仍显兴奋,"效果还真好。数字化的应用,让我们发现和解决了一些曾经棘手的问题。"

  经过"试点"的验证,2010年年初,采气二厂展开一系列劳动组织和人力资源的优化:在处理厂,撤销运行车间,将4个运行队整合为1个运行队和1个维修队,岗位由17个整合为12个;在作业区,压缩管理层级,生产指令传递层级由五级减到四级,建立以数字化调控中心为生产组织核心、以技术组和综合组为保障的新型劳动组织形式,使基层管理层级由传统的三级压缩为两级。

  随之而变的是员工的倒班模式:处理厂运行队由两班两倒,调整为三班两倒,夜班人数由之前的15人减少到9人;作业区集气站一个人24小时的值班制度,调整为只上白班,夜班改由作业区监控调度中心集中监控管理。

  新技术推广应用与改革劳动组织构架结合,既减少了用工人数,又减轻了员工劳动强度,还提高了劳动效率。

  "只有用好和发挥出最大效用,才叫真正实现'数字化管理'。"在采气二厂召开的一次数字化管理推进会上,当各路"诸侯"就本单位数字化建设成果纷纷"表功"时,厂长李天才却泼了一盆冷水,"要加快井、站、处理厂、管线等生产要素和人力、技术、资金、管理、文化、培训等各种要素与数字化、信息化的优化整合。这是我厂加快转变发展方式,努力打造新型现代化采气厂的重中之重。"

  此后,"认识数字化、学会数字化、用好数字化",不仅成为员工聊天的"时尚话题",而且成为全厂加强三基工作、实施精细化管理和提升基础管理水平的重要抓手。

  员工培训和考核课程中,数字化被列为重点内容;基层班站及处理厂的各种报表资料的整合精简,由之前的60种减少到46种;沿用10多年的"预防性维护为辅、矫正性维修为主"的设备维护维修观念和方法,被"预防性维护为主,矫正性维修为辅"替代;部分设备"停产检修"的惯例,成为历史……

  一名管理专家赞叹,长庆油田采气二厂在传统管理与数字技术的成功嫁接中,不仅体现出管理创新的睿智和胆识,而且隐藏着深层次的管理文化。

 

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