新疆风城油田超稠油规模开发有突破
2011-12-08
关键字:
来源:中国石油石化工程信息网
[中国石化新闻网2012-02-22]为保证严峻市场形势下装置的高效运行,齐鲁腈纶厂丙烯腈车间在认真开展"自主创新"活动的基础上,成立专项科技小组,针对装置生产技术难题,深度攻关挖潜,取得良好效果。
车间科技攻关组紧紧围绕技术创新、科技节能,在消除制约装置增效节能的"瓶颈"上再下功夫,经过可行性分析和科学论证后,对丙烯腈副产品硫酸铵装置的焦油排送方式进行"变更",即由原先传统的排出再次回收,改成直排到焚烧炉。
众所周知,稀硫胺液作为丙烯腈产品生产工艺中产生的副产品,夹含少量氢氰酸及焦油成分,在硫铵结晶器经过高温蒸发脱水,焦油浓缩促使成品色度超标,需要定期排出清洁。而油脂液随意排放又不利于环保生产,只有抽出存放、循环使用。但长时间再次生产提浓,物料粘度增大也会对输送泵密封造成损伤,只得间歇停工蒸煮清洗蒸发器,这样势必消耗大量蒸汽。针对这一现状,科技组变革单一的工作流程,在不增加投资费用基础上,在原先排油泵出口管架处设一条到焚烧炉喷油枪的管线,直接把焦油烧掉。此举不仅避免了硫胺装置开、停过程蒸汽的消耗,还提升了装置清洁生产能力及焚烧炉工作效率,可谓一举两得。
目前,车间科技组又在乙腈精馏装置进行减压节能实验,同等生产负荷下蒸汽消耗明显减少,有力地保障了丙烯腈联合装置低能高效运行。
