江苏油田水平井化学堵水工艺成功实施
[中国石化新闻网2011年11月30日]11月23日,"富43平4井连抽带喷,日产量控制在15吨左右!"接到工程师刘建国从井上传来的捷报后,江苏油田试采一厂注采工艺所内一片欢腾。
为了这一刻,他们已期待得太久。
富43平4井是今年9月的新井,由于筛管以下裸眼有水层,致使这口期待中的水平井出现全水症状,以至于颗粒无收。
如何治疗这口水平井的"水淹"症,成了摆在注采工艺所面前的一道难题。因为国内对水平井堵水,尤其是这种筛管完工的水平井堵水,尚无成功成熟的工艺。
怎么办?该井的筛管长达170多米,常规工艺根本无法实施,唯有把一线希望放在化学堵水工艺上。
然而素有"药剂师"之称的化学组工程师冯贵宾接到这个命题也依旧是紧锁眉头,因为该井的水平段长达900多米,加上前面的直井段,总施工长度达到1千多米。在如此长的井段上进行施工,对堵水药剂的初凝时间和失水量都有非常苛刻的要求。
难,也要试一下,哪怕希望非常渺茫。
"最新药剂SLP-26堵水剂或许能达到工艺要求。"冯贵宾随即跟厂家联系药品。厂家从山东东营送货到真武,已是下午五点半,然而他立刻投入到室内模拟试验,没有片刻迟疑。
初冬的夜晚,四周一片宁静,然而注采工艺所的实验室里却依旧灯火闪亮。时钟滴滴答答的声音焦灼着化验人的心,终于,在凌晨零点,化验结果出来了:新药剂的初凝时间可以达到4个小时。
冯贵宾禁不住喜上眉梢,然后他并没就此掉以轻心,接着他开始了第二次和第三次试验,因为只有反复试验,才能保证试验结果的可靠性。
第二天,当东方泛起鱼肚白,注采工艺所就实验结果进行第一次方案讨论。此次讨论的焦点是如何在4个小时内对千米井段进行化学施工。在讨论会上,各种思路和问题相互交织在一起,错综复杂。
作业组的工程师刘建国是个修井的"老郎中",会后,他整合大家的思路编写了插管桥塞、带封隔器挤灰、下光油管挤灰三套不同的方案。
究竟哪套方案最经济和最安全?注采工艺所又开始了第二次方案讨论。带着近乎挑剔的眼光,大家开始了长时间的唇枪舌战,最后选定下光油管挤灰方案。
不过讨论远未结束,"细节决定成败,我们必须设计好每一个施工环节以及考虑现场可能出现的一切意外。"于是,注采工艺所又开始了第三次方案讨论。大家把药剂用量精确到升,把时间精确到分,把管柱长度精确到厘米。
11月6日上午10点半,经过层层密密部署,一场水平井的化学战开始了。施工现场,大修井架高高地耸立在井口,水泥车、水罐车、固井车、灰罐车等车辆排成一排,气势如虹。江苏油田试采一厂、真-富产能建设项目组、井下作业处的技术负责人紧盯现场,严格把关各项工序。
精准的数据和严格的时间控制是施工的成败所在,化学组的冯贵宾和杭宝泉先用清水试求地层吸水指数,然后算出药剂的配置密度。"多一分挤不进,少一分堵水无效。"他俩现场配药,然后每隔3分钟就取样化验一次,确保药剂的密度没有任何偏差。
接下来要把1千多米的油管从地层起出来,"速度过快,容易影响药效,以致前功尽弃。速度过慢,则容易造成药剂凝固,发生井下事故。"作业组的刘建国和赵绍伟在现场把关起管柱的速度,确保每小时40柱,匀速有序。
阴冷的寒风阵阵刺骨,然而现场每一个人都屏住呼吸,全身心作战,因为哪怕稍微超过药剂初凝时间一分钟,也会让这口水平井"求生"无望。
"配浆28分钟,起钻68分钟,顶水10分钟……"刘建国在现场拿着秒表掐算时间。终于,历经2小时32分,终于在千米井段上成功实施化学封堵。
11月20日,经过7天的钻磨、射孔、下泵,该井终于成功投产。
当看到汩汩的原油从取样口里流出,在现场的注采工艺所工程师们禁不住喜笑颜开。曾经付出的艰辛、等待的煎熬在这一刻都化为心底的微笑。
