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塔河采油一厂“调水增油”促稳产

2011-08-11   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网2011年8月9日]今年以来,塔河采油一厂采油二队深入推进"调水增油"稳产工程,共完成"调水增油"工作量92口,重点"调水增油"区块出现产量回升、递减减缓的良好态势,今年前两个季度,老井完成27.02万吨,年综合递减为16.26%,同比下降了1.77个百分点,产量运行态势良好,整体开发效果大为改观。
  塔河油田大部分区块开发于10多年前,历经开发、高产阶段后,近年来相继进入递减阶段,年产油量同步递减。近年来,针对目前开发现状,这个队在上级技术人员的带领下相继完成二次开发井网的重建。
  随着生产年限的递增,地下剩余油分布越来越零散,挖潜难度越来越大。如何保持原油稳产,实现真正意义上的精细开发,成了这个队的工作重点。
  "塔河油田碳酸页岩缝洞型油藏是大型海相碳酸盐岩油气田,油气藏成藏条件复杂,缝洞储集体形态多样,油气分布复杂,油藏类型极其特殊,完全不同于国内外已发现的陆相砂岩油藏,也不同于其他裂缝型或孔隙型海相碳酸盐岩油藏,这样的原油,当然不易采出"在西北石油局领导窦之林一篇科研论文中我们找到了对这个队管理油藏的细致描述。近年来这个队所在采油厂开始尝试二次开发试点,并将这个队二区三叠砂岩油藏、四区奥陶碳酸盐油藏列为重点综合治理区块。旨在通过综合治理,形成这个厂油藏二次开发后稳产示范,相继开展了一系列包括砂岩油藏精细描述、精细注水、增产增效和提高注水系统效率节能等示范技术。
  复杂油藏区块逐渐成为开发主体。这些油藏普遍进入中高含水阶段,含水上升快,成为油田含水上升的主导因素,直接影响油田稳产。为改善油藏水驱动用状况、控制油田产量递减率,近年来这个队在各级专业技术人员的指导下持续实施"调水增油"综合稳产工程,不断加大以注水为重点的措施结构调整,着力提高油田水驱开发效果。
  去年以来,这个队拓展"调水增油"技术内涵,形成以注采井网调整为主导的综合调整技术,通过层系细分、井网加密、优化注采关系、注水结构、注采匹配关系,建立有利于驱替油藏剩余油的合理压力分布场,改善油藏水驱状况,增油降水,大幅度提高最终采收率。
  前期针对TK409单元内的TK471和TK481井进行了储层的简单刻画。TK471井于2003年8月完钻,自喷生产至今,无水采油15.97万吨。从地震剖面上看该井也处于相对高点。临井TK481X井于2005年8月完钻,前期生产不含水,无水采油期544天,见水后含水缓慢上升,说明该井井底的位置是处于储层裂缝发育的部位。该井于去年6月开始注水,临井TK471井压力及产液上升,可见两井有明显连通关系,同属缝注洞采型,在采取注水措施后,TK481井日产油30吨,含水33%,产量上升的同时含水明显下降。
  进入十二五开发的新一年,面对水驱控制程度低、动用程度低,措施产区未能有效动用等状况,这个队以注水管理控制、提高水驱动用程度为核心,继续加大"调水增油"实施力度,层层筛选,上下结合,将开发矛盾突出、油藏描述成果落实、剩余油基本认识清楚区块,确定为重点"调水增油"实施区块,重点区块增加到17个。
  本着"立足于早、着眼于远"原则,有关部门加大"调水增油"方案编制和审查力度,由以往注重方案指标改善向注重整体开发效果改善转变。按照"突出重点、整体部署,分步实施,跟踪调整,以点带面"原则,这个队加强整体安排部署,精细措施运行,将转注、调剖等施作业等长效措施超前安排实施,确保早见注水效果,控制含水,减缓递减;制定每月编制月报制度,定期检查工作量运行及实施效果,确保了重点区块实施进度。
  这个队主要管辖区块是碳酸盐岩油藏,而该区块的开发是一个不断认识连通性,不断优化注采井组的过程。今年该队为了进一步认识塔河四区奥陶系油藏的井间连通关系,先后对S48、S65、TK409等单元油井开展了示踪剂监测工作,到目前取得了一定的成果和认识。从示踪剂监测的情况来看,塔河四区的主力的缝洞单元有逐步连接成片的趋势。S48单元和TK409单元验证其之间的连通性,而S65单元也有向东扩展连通S48单元的趋势。
  碳酸盐岩油藏开发是公认的世界级开发难题,其缝洞分布复杂,现在依然难以对缝洞体进行定量刻画。为了完善缝洞型油藏注水开发技术,该队结合上级油研科室利用地震、测井、录井等静态资料结合各油水井的开发动态,注采响应关系、示踪剂动态资料,结合流体流动规律和物理现象,逐步刻画井与井之间的缝洞分布、连通关系。总体思路和目标是由简单到复杂,由平面到立体,在后期研究中不断完善,从而逐步形成缝洞单元的连通关系、缝洞体系,并在此基础上,寻找油藏潜力,完善注采井网。
  该队今年在连通性分析和效果评价的基础上开展了一些列的完善、优化和调整工作,新增注水单元、完善注采井网新增注水井和对长期注水无效井转采油评价。对17个单元的井网进行了调整,注转采8口,采转注3口。注转采8口井中,3口有明显增油效果,累计增油2132.8吨。TK462H井经措施作业后重新恢复产能,喜获日产152.78吨油流。T416井酸压后喜获日产60.48吨油气流,碳酸盐岩油藏攻坚战重焕老区"青春",油井得到稳产。
 

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