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勘探与钻采工程

塔河采油一厂三区石炭系注水开发进入评价阶段

2011-07-21   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
Ľ>  [中国石化新闻网2011年7月19日]7月10日,塔河采油一厂TK335、TK337等四口油井恢复注水,标志着三区石炭系构造-岩性复合圈闭油藏"以水为媒"的驱油工作进入评价阶段,实现了局、分公司三区石炭注水开发部署中要求"注上水"的既定目标。
  从1990年S23井在钻井首先发现石炭系油气藏开始,三区石炭系迎来了塔河油田开发的春天,近年来三区部分奥陶系井又陆续上返至石炭系进行试采,生产效果良好,截止09年7月份三区石炭系注水方案部署前,该区块已累计产油44.24万吨。三区石炭系历经十多年的大规模开发,地层能量下降明显、油井含水上升带来的问题也日益凸显,截至今年7月份,该区块的生产井由2009年的19口降至15口,日产原油从254吨降至153吨,加大老区综合治理找准上产增长点成了采油一厂面临的突出问题。
  "该油藏类型是以构造岩性复合圈闭油藏。部分井区虽然具有一定的边水,但边水体积较小。借鉴类似的低渗砂岩油藏开发经验,通过早期注水补充地层能量,均可取得比较好的开发效果,因次,充分利用现井网,增加水驱可采储量是增油上产的最佳选择。"采油二队技术负责刘耀宇道出了三区石炭系需要注水的玄机。
  根据局、分公司三区石炭注水开发部署方案,解决构造-岩性复合圈闭油藏地层能量下降快、保持程度差的开发矛盾。2010年8月,采油一厂通过积极协调运作,先后进行了二期项目工程建设,对TK312注水站和联合站供水系统不断进行技改和完善,使注水达到了B1标准,为油井"注好水"奠定了坚实基础。
  也许注定这条探索之路不会平坦,注水面临的问题接踵而来。受塔一联满负荷运行水质不稳及注水罐曝氧、金属腐蚀等因素影响,试运行后TK312出口水质不能达到B1级水质要求,不能保证正常连续注水,采油一厂从2010年11月份至今年4月份,通过精细研究、科学攻关,对TK312注水站先后进行了三次流程改造与设备升级:添加2个50方的沉降罐对联合站来水进行预处理,通过加药沉降除油,以满足双亲可逆纤维球过滤器进水水质要求;针对上次流程改建后水质依旧不能达标的问题,从两方面着手,对TK312注水站注水罐内部进行除锈清理工作解除注水罐内的二次污染,添加一套全自动精细过滤器加强污水处理效率;加装全自动过滤器至双亲可逆纤维球过滤器管线及过滤器出口至排污管线流程。三区石炭二期工程管网建设了两条5公里承压2兆帕的玻璃钢管线,解决了钢制管材容易产生铁锈堵塞滤网的难题。
  "目前采油一厂根据注水方案,对洗井方式、注水量、水质严格要求按标准操作,加大注水水质技术管理,做好药剂评价、借鉴采油厂各区块层系注水成功经验,三区石炭系注水后有望成为上产新的增长点"。生产运行科副科长张茂奎对此充满信心。
  经过一系列的措施改造,截至2011年7月二期石炭系注水工程已顺利实施,其中TK332井累注测试390方,TK335井累注4269方
 

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