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勘探与钻采工程

塔河采油一厂老区综合治理扭转产量下行势头

2011-01-13   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网

  [中国石化新闻网 2011年1月11日] 2010年,塔河采油一厂以老区综合治理为原油上产突破口,共实施13个综合治理方案,实施183井次作业,累计增油26.15万吨,扭转了产量下行的势头,实现了老区的稳定高效开发。
  该厂低产低效井多,储量控制状况差,高含水低产井的治理工作刻不容缓。采油一厂目前含水大于90%的高含水井就有93口,占总井数的21.5%,日油124吨,贡献仅占总产量的2.3%。
  严峻的开发形势之下,区块综合治理刻不容缓。2010年塔河采油一厂通过实施老区综合治理,7个区块的自然递减得到明显改善。通过治理方案的实施,自2010年4月份以来递减趋势得到有效的遏制,13个区块的老井产量基本保持了稳定。全厂自然递减从27.6%控制到26.1%,下降了1.5%。
  随着近年来的大规模挖潜,该厂“短平快”的高效措施基本挖潜殆尽,措施类型向难度大的卡堵水、层内挖潜转变,措施成本增大。2007年到2010年同期对比单井措施产量逐年下降,到2010年单井措施产量下降1061吨,下降幅度为25.2%。
  2010年,该厂通过对碳酸盐岩油藏致密段和连通性的精细描述,重点实施了注水优化和深部堵水工作。该厂编制了2、3、4区碳酸盐岩缝洞型油藏综合治理方案,利用示踪剂技术和注水动态资料,形成了连通评价技术,掌握了连通优势方向,共评价出Ⅰ类连通27个,Ⅱ类连通34个,Ⅲ类连通19个。在分段潜力分析的基础上,共实施各类治理作业70井次,其中有效58井次,日增油达到了495吨/天,累计增油6.9万吨。
  该厂强化了缝洞型油藏的剩余油研究,针对奥陶系前期封堵段关井压锥后油水重新分异进行挖潜回采4井次增油效果明显,其中T301井初期日均增油30吨。
  塔河采油一厂针对砂岩水平井化学堵水周期长、费用高、有效率低和效果一般的状况,在原有现场实践的基础上,积极开展室内试验,通过引进新技术、采用新工艺,重点开展了不动管柱的超细碳酸钙和乳化油等多种水平井堵水工艺并取得了较好效果,累计增油1.85万吨。
  采油厂全面推进弱能量砂岩油藏注水配套。针对西达里亚三叠系上油组油藏、GK2H白垩系、3区石炭系弱能量砂岩油藏,编制注水开发方案,实施正式注水开发后,水驱控制储量达到503万吨,预计提高采收率9.9%。
  该厂通过细分韵律段描述,对底水砂岩油藏剩余油和底水锥进规律认识不断深入,初步建立了堵水提高采收率技术,层内挖潜取得新进展。2010年,采油一厂开展了1区、9区、KZ1区、T903区4个区块三叠系治理方案的编制实施。4个区实施综合治理工作量50井次,综合治理方案实施后9区、KZ1区和T903区在没有新井投产情况下油藏产量稳中有升,日油水平增加140吨/天。
 

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