大港采四自然递减率连续四年下降
[中国石油报 2010年12月21日] 大港油田采油四厂12月20日数据显示,这个老油田的自然递减率为17.6%,同比降低5.85个百分点,这个厂自然递减率连续4年出现下降,创“十一五”以来最低值。
历经30余年的开发,采油四厂储采矛盾日益凸显,后备资源严重不足,老油田控制递减难度加大。面对严峻的稳产形势,采油四厂确立了“以油藏描述为支撑,以注水为中心,以剩余油研究为重点,以工艺配套为手段,改善油藏开发效果,减缓油田递减率”的老油田稳产思路,开创出油田良性循环新局面。
油田注水不仅是实现老油田高效开发的基础性工作,也是恢复油田地层能力的重要手段。这个厂确定单砂层剩余油分布范围,不断完善注采井网;采用细分注、重分注措施,缓解层间矛盾,改善剖面吸水状况;推广应用可动凝胶调驱技术,改善油藏开发效果,并通过提液、回采等综合调整措施,有效提高储量的动用程度。对改变开发方式的区块,合理部署井网,狠抓新区超前注水,培植稳升井组,完善注采井网,有效提高注水驱替效率,使油藏能量得到及时恢复补充,抑制了产量递减。截至目前,这个厂注水区块比年初日增油20吨,自然递减同比减缓3.3个百分点。此外,新转注区块增产效果明显,板南4—5区块今年通过对注水受益井实施提液、回采等综合措施,断块日产油由去年年底的8.3吨上升至28.4吨,日增油20.1吨。
引进新技术,对潜山气藏实施整体治理,是这个厂减缓自然递减的另一途径。千米桥古潜山气藏1998年投入开发,大部分气井因含水高,井筒积液停喷停采。今年年初,这个厂对古潜山气藏进行综合地质研究,引进排水采气、制氮气举等新工艺技术,优选地层能量相对较高的气井进行恢复。截至目前,共恢复3口井,累计增油1311吨,增气729万立方米,减缓递减0.6个百分点。
围绕“精注水、控躺井、增时率、降回压、提泵效”的管理思路, 这个厂加大了重点井、低压危险井精细护理力度,使躺井率控制在3.15%,同比下降1.34个百分点,有效提高单井生产时率。
