叠合盆地油气成藏机制与分布规律研究获突破 国家973项目推动西部资源开发
[中国石化新闻网 2011年3月8日] 3月4日夜班,安庆石化炼油一部裂解装置职工发现II气分脱乙烷塔C702顶回流罐D703液面计下玻璃板引压管根部一砂眼“隐疾”,泄漏液化气隐患后,该部立即采取紧急应对机制,出台切出C702、隔离D703紧急抢修方案,并且各项抢修工作无缝衔接,保证了安全、高效除患。当日II气分系统就恢复正常。
罐D703内介质为易燃易爆液化气,鉴于脱乙烷塔顶压力高达2.1兆帕,发现泄漏隐患后,当班职工立即对脱乙烷塔进行降压、降低罐D703液面措施,减少泄漏量。
早上一接班,该部领导、技术人员带领职工将塔C702停止进料,打开泵P702至丙烯塔C703进料跨线,保证丙烯塔C703进料稳定,将塔C702切出系统。职工立即将罐D703退烃撤压,引蒸汽吹扫置换罐内介质。在可燃气体化验分析合格后,做好各项安全防范措施的同时,抢修人员也到位施焊进行消缺。在动火作业中罐D703内蒸汽始终保持微正压,现场专人监火。
塔C702担负着脱除碳二组份的作用,为保证后续丙烯塔不超压,保证丙烯塔的精馏效果。在塔C702切出系统的情况下,岗位职工加强前序脱丙烷塔顶压力监控,压力超高,立即开阀向稳定岗位泄压,同时提高稳定岗位脱吸塔底温,提高碳二组份脱除率,减少II气分进料稳定液化气中的碳二含量。
罐D703成功消缺后,该部中班职工投用调节阀FV704,塔C702重新进料向塔盘垫烃,塔C702底液面达到50%时,塔C702底缓慢投用热媒水,给塔升温升压。在塔C702顶压力达到1.9兆帕,高于丙烯塔C703顶压力时,塔C702底介质自压到塔C703条件成熟,立即关闭跨线,塔C703进料改由塔C702底自压。罐D703液面达到50%时,启动罐D703底抽出脱乙烷塔顶回流泵,塔C702成功并入系统。
在此次切出塔C702除患消缺、塔C702并入系统过程中,该部职工科学严谨、操作规范,严格控制好各项工艺参数,没有造成II气分塔罐超温超压现象,同时由于精心调整操作,在抢修过
