胜利油田采出水处理技术日趋成熟
[人民网东营 2010年11月4日] 据胜利日报报道,目前,胜利油田已经拥有包括重力混凝沉降、压力混凝沉降在内的10套工艺处理技术,形成了适应不同水型、不同油藏的回注污水处理特色技术系列,采出水处理技术日趋成熟,较好地满足了高含水期油田开发的需求,水质达标率逐年提升。
胜利油田水处理技术始于上世纪70年代,“采出水处理及回注工程技术”研究成果获1978年全国科学大会奖。1989年,辛一污水站被评为全国优秀工程设计金质奖,标志着油田水处理技术走向成熟。
但是,由于胜利油田油藏类型多,稠油及低渗等难动用油藏所占比例大,特别是随着三采注聚规模的不断扩大,采出液性质发生较大变化,原油乳化程度加剧,油水分离、污水处理越来越困难。
按照油田确立的“水质治理从源头抓起”、“三不”(不腐蚀、不结垢、不堵塞)和“四个一”(治理一座站、达标一座站、稳住一座站、增强一个区块开发效果)的污水治理目标,技术人员从油田采出水水质特性基础研究入手,逐步摸清油田采出水特性,并根据水质的不同要求开展多种工艺的攻关、研究、优化。
随后,技术人员结合实际情况,驯化出耐“高温、高盐、高硬度”的多系列菌种,“水解酸化、好氧生化”工艺技术现场应用获得成功。结合胜利孤东、孤岛等地的特点,研发“氧化塘”处理技术,有效降解生物工艺无法降解的残余有机污染物,处理后水质可达国家一级外排水质标准。
在提高污水外排水质的同时,胜利油田积极探索油田污水资源化利用的新途径。现河采油厂乐安深度处理站首次实现的污水资源化回用,则标志着胜利油田采出水处理进入崭新阶段。
对比胜利油田污水特点与资源化利用的水质要求,油田又形成了机械压缩蒸发和生化+超滤+反渗透工艺技术,水质满足回用于注汽锅炉和聚合物配母液用水的要求,为提高油田污水回用率、减少清水资源使用量奠定了基础。
“十一五”期间,胜利油田先后开展了多个新型处理工艺试验,研发出“先除油,再除悬”的三采含聚污水处理技术。聚结浮选、两级浮选两套含聚水处理工艺逐步成熟,较好地解决了含聚水乳化严重、难分离的技术难题。
2010年8月,高效压力除油器在东二联试运行,标志着胜利油田在含聚污水处理技术方面取得突破性进展,实现了多元化发展的目标,为胜利油田三次开发的顺利进行奠定了基础。
