现河厂提升作业质量让油水井高效运转
[大庆油田报 2010年9月15日] 如何在追求高效中实现低耗?只有勤俭节约、节能降耗。今年以来,采油三厂打出科技创新、源头治理、优化管理等一系列降本增效牌。
采油三厂所辖萨北开发区块共有油水井6500多口,是油田的产油大户。但近年来,随着保持稳产、产能规模扩大、工作量增加与控制资源能源消耗的矛盾日趋突出,节能形势日趋严峻。他们向科技进步要节能,建立并逐步完善节能培训平台,转变传统培训方式,将培训课件、节能信息等通过计算机网络,普及到油田各基层站队。该平台的设计者将部分培训内容变为歌诀,使员工容易掌握,从而实现节能操作。仅此一项,该厂日可节电2500多千瓦时。
针对供配电网网损率较大的问题,这个厂研究应用了电网优化运行系统,通过计算机实现了对电网运行数据实时采集、潮流分布的动态分析,指导生产调度人员采取最佳的运行方式降低网损。这项技术的应用,年可降低网损500多万千瓦时,节约成本280余万元。
此外,这个厂还把节能着眼点放在抽油机上,通过自主研发倍程柔式抽油机,推广复式永磁电机抽油机、提捞式抽油机,针对不同区块油井产液量的不同采用相应机型,节电率分别达到45%、70%和70%。
油田生产耗能点分布于采出、集输及注入整个过程,其中,采油、注水占整体能耗的90%以上。在满足总体开发效果的同时,这个厂通过加强高含水层控制注水,实施周期注水、深度调剖、浅调剖、油井堵水等工作控制产液、注水,从而实现节能降耗。
他们还精心优化注水方案调整,加大注水井细分调整力度,到目前实施注水井细分调整87口,细分井数比往年翻了一番,提高了中、低渗透层的注水量,控制了低效无效循环;开展周期注水、高含水层停注等手段,优化注采结构调整,如在东部过渡带地区开展周期注水,目前已实施50多口井;实施大孔道封堵技术,在深、浅调剖上挖掘控液控水潜力。
实施抽油机平衡调整、抽油机调换等各项管理措施,以优化简化集输系统、注水系统等为思路,实施减级布站,取消原油集输过程中的一级处理站,延长单井集输距离,减少中间耗能环节,从而降低运行费用、提高生产效益。与此同时,这个厂还开展了大规模的油井常温集输,去年以来,2700多口油井开始“喝”凉水。夏季掺水炉全部停运,冬季纯油区掺水温度仅在45摄氏度左右,减少自耗天然气1461万立方米,节约870多万元,大大降低了生产运行成本。
