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长庆油田第三采气厂“三提一降”促进老井“改头换面”

2025-11-12   关键字:   来源:[互联网]

[中国石油新闻中心 2025-11-11]

中国石油网消息(通讯员 袁世平)今年以来,长庆油田第三采气厂坚持“扩大柱塞气举、稳定速度管柱、优化人工泡排”的技术路线,积极推广以三项主体工艺和四项配套技术为核心的复合排采工艺,实现措施指标“三提一降”。截至11月10日,该厂今年已实施排水采气措施5608井次,措施增产天然气量达到5.26亿立方米,完成全年增产任务的89%。

为提升排水采气措施效果,该厂从基础管理入手,强化过程管控,针对气井不同生产规律和积液特点,制定差异化排水采气工艺方案。技术人员围绕“防”与“治”两大关键,结合气井个性化差异,扩大三项主体排采工艺应用规模,优化措施结构,推进柱塞气举示范区建设。通过精细选井、优化工艺参数、推广智能技术等手段,措施有效率提升至95%,综合递减率稳定在20%,实现了近5年来同期措施增产气量最高、措施有效率最高、措施井递减率最低的良好局面,使一批低产低效井“改头换面”,成为气田上产的“生力军”。

技术创新和管理创新是该厂实现高质量发展的双引擎。经过“探索—实践—认识—再实践”的循环提升,排水采气工艺从单一的泡沫排水发展为以泡沫排水、柱塞气举、速度管柱为主体的技术体系。在四项配套技术的优化完善中,该厂坚持“量体裁衣”,围绕提高单井产量、降低综合递减率和控制成本的目标,持续优化工艺措施,推动管理理念转变,形成“四优化、四转变”管理模式,为排水采气高效实施提供有力支撑。

应用4G一体化数传设备无线组网技术,实现对全厂3929口生产气井的远程监控。依托“云边协同算法”,深化“智能调参”应用,借助大数据与人工智能分析方法,完善智能管控技术,大力推广智能柱塞、智能注剂和智能间开技术。由此,人工劳动强度降低70%,措施投入减少30%,措施有效率提高15%,管理模式实现从数字化向智能化的转变,显著提升了工作效率与措施效果。

坚持点、线、面结合,多方向协同治理。统筹考虑措施成本、有效率和影响等因素,持续优化措施方案,完善气井“全生命周期管理”策略。针对泡沫排水采气存在措施有效期短、人工成本高、采出水易乳化等问题,该厂按照“直丛井以柱塞为主,水平井逐步扩大单井增压措施,突出智能化排水采气规模应用”的思路,逐年压减泡排工作量,提高机械类排水采气比例,寻求最佳措施组合,实现效益最大化。

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