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勘探与钻采工程

现河厂提高低渗透油藏采收率

2010-07-14   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [胜利日报2010年7月6日]  据6月30日的最新数据统计,胜利油田现河采油厂河143-146断块自2009年实施一体化治理后,自然递减由10.8%下降到6.2%,动液面由1469米回升到1456米,成为继史深100断块成功调整后,这个厂低渗油藏开发治理的又一成功典范。  
  低渗透油藏是现河厂的主力油藏之一,占全厂产量的37%。自2003年以后,由于井况恶化、水质不达标等矛盾日益突出,产量规模开始大幅下降,原油生产形势日益严峻。
  为撬开低渗油藏高效开发之门,现河厂针对现河油区低渗透油藏特点,不断改进压裂工艺,形成配套的压裂体系,为现河厂低渗油藏带来了新“能量”,截至2009年,共计实施压裂215井次,平均单井日增油5.3吨,累计增油38万吨,实施效果显著。
  由于地层能量下降,压裂措施的增油表现出了有效期变短、效果变差的趋势,也带来了很大的成本压力。“想在低渗油藏挖金,必须先注进水。”现河工艺所副所长张秀生一针见血。
  2008年,围绕低渗油藏的勘探开发一体化治理,在现河厂正式启动。
  为了“注进水,注好水”,现河厂针对井网不完善,井况差的突出问题,立足长效投入治理和综合调整,“软硬兼施”,制订出一整套一体化治理方案。他们在“硬件”上完善井网,通过对地应力的监测,合理部署油水井,加密井距,增加地层能量。“软件”上则通过工艺配套和水质治理,强化油水井联动,地层有了“后劲”,开发效果明显提高。
  在率先开始井网加密试验的史101区块,技术人员采用了230米左右的井距进行井网开发,注采对应率由75.3%提高到79.3%,水驱储量由74.2%提高到79%。采油速度一直保持在1.5%,目前采出程度27.55%,年均含水32.1%,采收率由25.3%提高到30%,增加可采储量24万吨。
  以史深100断块为调整试验区,现河厂低渗油藏稳产思路逐步形成。2008至2009年,仅在这块试验区,就实施各类水井工作量68口。史深100单元通过实施长效治理,产量由2009年初的327吨稳升到354吨,动液面回升115米,自然递减由16.9%下降到-0.74%。   低渗透油藏的稳产工作发生了可喜的转变,连年保持年产60万吨左右,基本遏制了低渗油藏能量下降的态势。目前,现河厂又制订了低渗油藏开发三年规划,进一步提高采油速度及采收率,力争低渗透油藏产量稳中求进。
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