当前位置:首页  >  勘探与钻采工程  >  碎屑岩“唱出”上产重头戏
勘探与钻采工程

碎屑岩“唱出”上产重头戏

2010-06-25   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化报2010年6月21日]  二季度以来,西北油田分公司塔河采油一厂把“打好综合治理仗、挖掘油藏潜力、降低油藏递减、提高油藏管理水平”作为2010年增储上产劳动竞赛的主攻方向,以老区治理为舞台,治水稳油,坚持不懈在老区做大文章,在治水稳油上创出新路子,研发以堵治水、以避治水、以隔治水三大碎屑岩综合治理技术,让碎屑岩“唱出”上产重头戏。  
  截至5月25日,该厂对碎屑岩油藏共实施措施69井次,有效52井次,累计增油9.1万吨。“道可道非常道”。水在油田开发中,有其弊,亦有其利,关键在于如何做到上善若水,避其弊而用其利。
  以避治水实现层内动用
  塔河采油一厂管理的三叠系底水砂岩油藏(属碎屑岩油藏),部分油井面临高含水问题,严重影响了油藏开发。为此,该厂技术人员深入开展直井水锥机理和剩余油研究。
  他们认为,油井高含水,不代表油层全部水淹。受夹层、顶部低渗段和水锥形态影响,油层顶部剩余油富集。
  通过普查优选,技术人员在2010年初对S51井进行封堵射孔段向上重射提高避水的措施后,含水由98%下降为0,日产油由1吨增加到35吨,截至5月底,累计增油3631吨。
  S51井是1997年10月22日投产的老井,经过12年生产,累产液31万吨,累产油12万吨,含水超过98%,经过控液、提液和关井等平面调整后,含水仍为98%。
  该厂油藏管理人员对S51井的潜力进行重新论证,认为该井4572米处发育1米的钙质夹层,正韵律储层顶部发育低渗段,同时射孔段水锥没有达到夹层之上。   他们决定封堵下部,在4567米~4571米井段射孔,增加避水高度2米,以小泵径控液生产,措施效果十分显著。该井的成功挖潜,为解决碎屑岩油藏直井高含水问题提供支撑。   以堵治水实现水平井平面动用   底水砂岩油藏主要以水平井开发为主,是塔河采油一厂的主力产油油藏,占整体产量的40%。底水砂岩油藏区块共有水平井124口,随着含水逐年不断上升,有30口水平井因高含水低效,平均日产油仅4吨。   水平井治理难度大,成为底水砂岩油藏开发的拦路虎。该厂技术人员进行攻关,认识到水平段储层渗透性非均性强,底水主要沿高渗段点状水淹,平面动用差。他们大胆创新工艺,多次提出实施堵水工艺技术,实现油水界面的均匀抬升,挖潜平面剩余储量,提高油藏采收率。   今年3月,该厂对TK104H井、TK121H井等井注污水,利用其中颗粒堵剂堵水,收到显著效果。   TK104H井是该公司的第一口砂岩水平井,初期投产时日产高达120吨。然而随着时间的推移,这口功勋井开始遭受“水害”,含水高达93%,日产油仅4.5吨。   该井避水厚度为10.5米,初期自喷高强度生产,无水采油期42天,底水锥进严重。水平段非均质性强,存在两段高渗段,他们分析认为,油层高含水主要是底水沿高渗透段锥进所致。   TK104H井采用颗粒堵水后,初期日产油27吨,含水53%,目前增油285吨。二季度以来,该井共实施18井次的超细碳碳酸钙颗粒堵水,目前8口井待评价,9口井有效,累计增油2075吨,实现了水平井堵水的新突破。   以隔治水实现层内挖潜   TK132井是2008年10月该厂部署在阿克库勒凸起东南部的一口开发井,到2010年初该井累计产液22万吨,累计产油9000吨,但今年3月份,该井用5毫米油嘴生产,油压4.5兆帕,日产液32.8吨,日产油3.6吨,含水88.9%。   为使这口井摘掉高含水的帽子,该厂技术人员开展“比学赶帮超”活动,在采油厂增储上产劳动竞赛的部署中,坚定信心,厂、所、队技术人员多次研究、讨论,掌握现场第一手资料结合地质构造,把好“病情”的脉搏,进行缜密论证。   他们通过分析认为,TK132井位于构造高部位,油层厚度17米,避水高度11.5米,油水界面抬升4.6米,该井目前累计采油不足万吨,还有大量的剩余油未被采出。该井2008年投产后含水快速上升,多次优化调整后含水上升到89.1%,日产油只有4.8吨。   该厂决定对4571米~4572.5米挤化学堵剂实施打隔板上修方案,上提射孔段,加大避水高度到5米,排除层内干扰进行挖潜,实现夹层不发育、块状砂岩油井堵水的技术突破。 4月18日,该井措施后机抽生产,收到良好效果,目前日产液47.2吨,日产油43.7吨,含水7.4%,截至2010年5月底,累计增油600余吨。
友情链接