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勘探与钻采工程

胜利油田河口作业大队漏失井填砂有“新招”

2010-05-27   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
 
  [中国石化新闻网2010年5月25日]  修井作业中,填砂就是将管柱尾深下放至距预计砂面20-50m处,在井口通过灌液的方式将砂子输送到井内,在井筒内经过一段时间的沉积,从而达到封隔油层的目的。但遇到严重漏失层,不仅要加大填砂量,而且需要多次重复填砂,既增加了作业劳动强度、占井周期,又造成了作业成本的增加。
  近日,胜利油田河口采油厂作业大队在义东30-3井填砂施工中,通过改变填砂管柱深度和填砂方式的方法,使这口严重漏失井取得了填砂一次成功的好效果。
  义东30-3井的上修任务是挤灰封堵、上返补孔、下泵。这个大队作业11队搬上该井后,采用污水洗井时,洗井泵压为0兆帕,生产层沙四层严重漏失,根本无法建立起循环通道,并且在起杆、管灌液过程中,通过测算漏失量达到了每分钟300升。针对这一生产层位漏失严重,挤灰封堵所需灰量大、成功率低的实际,大队工程技术人员积极与采油厂工艺所联系,将挤灰封堵改为先填砂覆盖油层后注灰封堵。在施工过程中,大队工程技术人员将填砂管柱由原来的预计砂面20米处上提到预计砂面300米处,采用确保砂比的情况下,控制污水用量分多次携送、多次沉积的方式填砂,顺利将砂子送到了预定位置,填砂用量仅为理论设计砂量的两倍,避免了多次重复施工,有效确保后续注灰施工的一次成功。
  当前,填砂作为油田开发中暂时封隔油层保护目的层的一项施工技术,已在施工中广泛的应用,它的最大优点是不污染油层,简单易操作,施工投入小。针对严重漏失井,采用这种填砂方式,仅仅是减少携砂液用量,增加砂子在井筒内自由落体运动下沉时间,从而达到施工目的,并且有效提高了填砂实效。
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