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渤海钻探井下技术公司压裂技术释放老井潜能
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渤海钻探井下技术公司压裂技术释放老井潜能
2010-05-21
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来源:
中国石油石化工程信息网
[中国石油报2010年5月19日] 5月14日,渤海钻探井下技术服务公司又一次运用长井段压裂改造技术成功“医治”大港老油区孔南项目段37—43—1井,使其原油日产量由压裂前的3.5吨增至18吨。
渤海钻探井下技术服务公司的长井段压裂改造技术应用效果回访统计数据显示,目前这项技术已成功在大港油田孔南项目实施18井次,有效率达90%,使老井潜能全面释放。
孔南项目是一个有着30多年开发历史的老油区,压裂改造工艺成为减缓老井产量自然递减、提高开发效率的常用手段。然而随着油田开发时间的延伸,长井段多层射孔等复杂井况不可避免地增加了压裂实施难度,孔南项目油井需要运用长井段压裂措施进行改造技术。
为了破解精准投球技术难题,井下技术服务公司技术人员通过实验模拟暂堵球在垂直管流多孔眼泄流封堵流体的工作机理,优化投球数,并对投球器进行改进,将投球速度提高至每秒3个,大大降低了投球液用量,投球后前置液阶段压力比投球前前置液阶段压力上升2~3兆帕,投球成功率达100%。
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