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勘探与钻采工程

三次采油:老区硬稳定立头功

2010-04-16   关键字:   来源:中国石油石化工程信息网
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  [中国石化报2010年4月12日]  河南油田采油一厂历经30多年的高速高效开发,目前进入特高含水开发后期。面对自然递减不断加快、后备资源匮乏、挖潜难度日益增大等困难,该厂依托三次采油技术,强化三采区块地质管理,落实调整措施,现场把好注聚质量关,加强注聚过程监控和跟踪,实现三采区块连续3年超产。   
  2009年,该厂三次采油累计生产原油45.61万吨,超产2.36万吨,这对河南油田东部老区产量保持14年180万吨以上的硬稳定,功不可没。
  强化注聚调整实施节点控制
  三采作为老油田开发后期重要的稳产技术手段,就是利用物理、化学和生物等方法,把水驱难以开采的剩余油尽可能多地采出来,提高原油采收率。河南油田采油一厂通过对油藏物性的深入分析研究,在双河油区先后确定北块Ⅱ4-5、437块Ⅱ1-2等8个单元,采用以聚合物为主的三采驱油方式。
  为确保聚合物的注入效果,该厂结合油藏特点,强化现场实施过程中的注聚调整,通过不断摸索实践,总结一套聚合物驱油“3343”节点控制管理模式,即通过注聚站、资料班和技术管理干部3个层面对每口注聚井的注入调整情况跟踪分析;采用日报、周报、旬报的方式,对注聚过程每个环节的情况进行汇总;将注聚系统的母液配制熟化过程、溶液混配过程、单井注入过程、化验分析过程等逐一落实分解到人;在遇到生产问题需要处理时,要求班组、资料室、技术主管现场能解决的及时解决,现场解决不了的由技术干部处理,技术干部解决不了的及时汇报上级部门,制定相应措施。
  2009年,该厂通过实施“3343”管理模式,及时发现和处理注聚过程中存在的问题,其中对双河Ⅲ油组和北块Ⅳ1-3单元配注调整41井次,对注聚井、调剖井及时录取吸水基础资料,测启动压力和吸水指示曲线208井次。同时,他们根据动态调整要求和实际注入情况,对10口井调整注聚浓度,确保注聚正常进行,对物性好、注入压力较低、流动阻力建立不理想的井,提高注入浓度,增强聚驱开发效果。
  创新注聚工艺提高注聚质量   随着聚合物驱油技术在河南油田应用规模的不断扩大,为适应不同油藏地质条件注聚的需要,该厂经过不断探索,形成多项富有特色的注聚技术。他们还优化注聚工艺和流程,有效提高注聚质量,扩大波及体积,改善注聚效果。   注聚井在注聚过程中,随着注入强度的不断增大,极易造成近井地带聚合物滞留,使地层吸水能力变差,注入压力增高,原有的注入设备无法满足配注要求,影响聚驱效果。常规酸化解堵方法不仅费用高、有效期短,而且容易损害地层,造成二次伤害,同时由于周期长,聚合物驱替不连续,直接影响三采见效。   对于上述问题,该厂双河油矿及时转变思路,组织技术人员进行攻关,提出“井口活动增压解堵法”,即在井口安装一台增压柱塞泵,通过井口增压,把近井地带的滞留物挤开,达到增注目的,待井口压力满足系统注入压力后,该活动增注装置即可拆除,有效降低注入压力。这一方法周期短、见效快,不损害地层,每口井可节约作业费用25万元。自2007年以来,该厂先后实施13井次,累计节约作业费用300多万元。   注聚井层间差异大、吸水剖面不均匀是开发后期聚合物注入过程中遇到的难题,传统的油套分注工艺易造成聚合物溶液剪切、黏度损失过大,直接影响聚驱开发效果。该厂双河油矿在实践中创新双管分质分压注聚法,对分层注入的注聚井,在原有油套分注的基础上,实施双泵、双管配合井下油套分注管柱,让油管和套管在不同注入压力下,完成注入浓度、注入量的合理调控。   精细注采调整扩大注聚效果   三次采油作为提高老油田采收率、减缓自然递减、延长油田稳产时间的有效手段,在采油一厂得到广泛应用,目前已覆盖15个开发单元,控制地质储量3731万吨,三采区块产量占全厂总产量的41.2%。   为持续扩大注聚效果,该厂地质研究所技术人员,本着“降本不降产”的原则,在三采管理上从“一井一策”向“一层一策”转变,不断细化地质研究,强化差异调整,通过细化三采单层动用状况评价,分采分注,差异调整,形成大孔道识别、连续时变剩余油监测、边水控制等8项配套技术,着力提高油井见效比例、油层动用厚度、储量控制程度,实施以“调、堵、分、解、修”为中心的动态差异调整,稳定和增强三采效果,深度挖掘增产潜力。   该厂通过细化单层潜力评价,实施差异调整,潜力区弱势方向加强注入,聚窜区优势方向限制注入,持续提高油井见效比例,使一批产量下降、含水上升、濒临关停的油井重新焕发活力,让“鸡肋”变为“鸡腿”。   去年,他们实施在潜力区弱势方向加强注入69井次、82层段,每天提高注入量1980立方米;在聚窜区及优势方向限制注入50井次、57层段,每天降低注入量2199立方米;上调注入浓度15井次,下调注入浓度10井次。该厂三采区块调整新增见效井36口,日产油由137.8吨增至244.6吨,含水由94.3%降至90.1%。   多年来,河南油田采油一厂通过强化地质研究,优化配套工艺,抓好现场管理,实施节点控制,深度挖掘三采增产潜力,提升三采效率。三采区块自然递减持续减缓,综合含水持续下降,自然递减率由2007年的12.37%下降到2009年的4.37%,综合含水由2007年的94.64%下降到2009年的94.57%。
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